为克服江水波动及趸船晃动,码头栈桥与河岸之间的液硫输送管线选用了。该金属波纹管使用不久即发生破裂导致液硫泄漏。为此。分析破裂原因,并同供应商及制造单位进行了交流,提出了改进意见。 对金属波纹管泄漏部位取样着色检查,发现泄漏部位在内层波纹管紧靠管接头的波纹管{dy}个波峰上,裂纹呈周向分布,裂纹内表面开口较外表面大。由此可以推断,裂纹由内向外扩展。 液硫本身有一定的酸性。在装卸过程中,液硫又难免夹带少量水及氧气,氧化后呈一定的酸性,故进一步加大了液硫的酸度;另一方面,金属波纹管材料在生产及加工过程中固溶处理不当,碳化物未能充分固溶,材料本身有碳化物析出,这样大大降低了304不锈钢本身的耐蚀性能,在酸性条件下,首先在这些位置发生微区电化学反应,出现腐蚀。 金属波纹管断裂部位位于{dy}个波峰的上侧软硬管交界处。由于软管过长,断裂处曲率过大,应力集中。另外,在使用过程中,采用间隙输送液硫。不输送时,停供蒸汽,软管内液硫固化充满软管,使软管变成刚性管,不能吸收趸船晃动位移时产生的应力。在上述两种应力的共同作用下,金属波纹管产生了应力腐蚀而开裂。 |