LWZ1100×2600型沉降过滤式离心机在临涣选煤厂的应用
摘要:介绍了LWZ离心机的主要技术参数,工作原理和特点;在lJ盘涣选煤厂浮选精煤脱水的应用,为降低精煤水分所进行的工艺改造;并对LWZ离心机的应用情况进行了比较。
    关键词:离心机 水分 脱水 应用
    1 前 言
    临涣厂是入洗能力300×10 t矿区型选煤厂,1990年投产。主要精煤产品为炼焦精煤。该厂由两个系统组成;近年来均已改为重介。两套重介系统投产,精煤灰分和硫分得到有效保证。但随市场放开,用户对产品水分要求越来越高,而且过高水分也是对有限铁路资源的浪费。由于受煤质、脱水工艺及设备性能限制,临涣厂精煤水分一直在12 ~12.5 之间。虽然产品质量中的炼焦技术指标颇为用户满意,但产品水分超过12 仍显美中不足。因此,降低精煤水分已是临涣厂技改方向和重点。
    2 精煤水分高的原因与对策
    2.1 水分高的原因
    临涣厂为一50 mm原煤不分级入洗,部分重介和煤泥浮选工艺;最终精煤产品由重介精煤、重介精煤泥及浮选精煤3部分组成,所占精煤比例为66:7:27。其中,重介+0.5 mm末精煤和一0.5 mm精煤泥分别由高效VM1400
与LLL1030脱水;脱水后水分分别为6 ~7 和11 ~14 ,两种重介精煤综合水分约7 ,远远低于最终精煤产品水分。浮选精煤用GPY一200真空过滤机脱水,其滤饼水分26 ~29 。这部分浮选精煤水分远高于最终精煤产品水分,是影响精煤水分的主要因素。因此,只有降低浮选精煤水分,才能最终降低精煤产品水分。
    2.2 对策
    为降低浮选精煤水分,现有条件下,曾采取调整圆盘真空过滤机分配头结构、入料中添加粗粒物料、加助滤剂和安装拍打器等措施。通过加强操作和采取上述措施,滤饼水分好转,但没有降到期望的26 以下。因此,只有使用新的脱水设备,才有可能最终使产品水分降到12%以下。在目前国内外浮选精煤的各类脱水设备中,结合实际,临涣厂选用长筒沉降过滤式离心机。相对. 真空过滤机,该机处理量大,产品水分低,占地面积小,耗电少和工艺系统简单,特别适合老厂降水改造。临涣厂用LWZ1100 X 2600型沉降过滤式离心机,替代原有的圆盘真空过滤机。从使用效果看,运转良好,各项经济技术指标均达到预期要求。
    3 工作原理与主要特点
    沉降过滤式离心机主要参数见下表。
                        
    3.1 工作原理
    为连续处理物料的固液分离设备,其构造原理见下图。它由一个圆柱一圆锥一圆柱形转筒与同轴的螺旋输送器组成。螺旋叶片外缘与转筒内壁间有一间隔,通过差速器实现螺旋与转筒间转速差。由于转速差,物料被螺旋推至小端排出机体。工作时,煤浆通过入料管进入螺旋体内,再经出料口分配到转鼓内;在离心力作用下,煤浆中的固体颗粒迅速沉淀在转鼓内壁上,水和微细颗粒从转鼓大端溢流口排出,即为沉降离心液;沉淀在转鼓内壁口的煤由螺旋送到过滤段,经过滤段再次脱水后,由小端排料口排出,即为干煤产品。透过过滤筛网的过滤,可使滤液循环进入离心机再处理。
                        
    3.2 特点
    (1)相对过滤机,该机处理能力大,产品水分低,占地面积小,无附属设备,工艺系统简单。
    (2)离心机转速可灵活调整。更换主皮带轮可获得4种转速(800,900,1 000,1 100转/min)。
    (3)沉降段离心液溢流口深度可灵活调节。通过调节溢流口挡扳,可获得{zj0}工艺效果的3种溢流池深度(50,75,100 mm)。
    (4)易损件使用抗耐磨材料。排料板用碳化钨贴块;螺旋叶片推料侧、螺旋出料口及给料腔内壁均粘贴氧化铝陶瓷块。
    (5)安全保护装置完善。
    ① 离心机采用绕线式异步电机.并在转绕组中串接频敏变阻器,低电流启动,可延长电机寿命;
    ②功率和扭矩用液力耦合器传递。启动和升速平稳、过载保护、负载分配均衡和传动效率高等;
   ③采用扭矩测量过载和油压保护报警装置;
    ④差速器固定轴上装有剪切销和限位开关。电气保护失去作用时,销子被切断,力臂杆压下限位开关,使主电机停转。
    4 使用效果
    4.1 技术指标
    临涣厂通过延伸管道和皮带,顺利实现I WZ
替代过滤机。2002年投用后,对该离心机进行综合检查,并与过滤机指标进行比较。该机分段离心液浓度见表1;浮选精矿、过滤机滤液、离心液小筛分试验见表2;过滤机滤饼水分、于煤泥水分如表3;过滤机、离心机处理能力如表4。
                        
                        
    从以上各表看出,该
各项指标明显优于过滤机。该离心机投用后,精煤水分基本稳定在l1.5O 9/6左右,低于合同要求,达到了技改目的。
    4.2 效益分析
     (1)经济效益。
     暂不考虑离心液浓度差带来的效益,仅测算节约的运费和电费两项费用。  
     ① 节约运费。以每年销售精煤142×10 t,每吨运费约5O元计算,可节约运费:142×50×(12.50— 11.50) 一71万元。 
     ② 节约电费。以单台过滤机配置总功率297.3kw,离心机总功率252.2 kw,每天工作14 h,每年工作300 d,每度电费0.45元计算,可节约电费:(297.3—252.2)×300×14×0.45—8.52万元。
    每年节约资金:71+8.52—79.52万元,经济效益显著。
    (2)社会效益。
    精煤水分下降后,企业不仅节约了开支,而且提高了产品的市场竞争力。同时,也减轻了铁路压力和减少了铁路的无效运输。 
     5 结束语
    使用一年多来,没有出现大的故障,总体运行较好。但也存在一些不足之处,如液力耦合器有漏油现象,差速器油箱独立出来,显得不够紧凑等,需进一步改进。从实际运行情况看,各项经济技术指标完成较好,故障率低,安装方便,占地面积小,较适合老厂降低水分的技术改造。(文/www.njdamin.com)
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