2010-05-10 11:41:50 阅读7 评论0 字号:大中小
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的
1 某公司电炉补偿装置概述
1.1 电炉变压器参数
型号 HSSPZ_20000/110;额定容量12.5MVA;高压额定电压110KV;高压额定电
流65.6A;低压额定电压132_156V;接通组别Y0/△_11;功能因数补偿容量4Mvar;
补偿线圈额定电压6.3KV;调压线圈额定电压13.603KV;强迫油水冷却;户内续运
行;1987年5月投入运行。
1.2 继电保护设置
110KV电炉变压器装设有:定时限过电流保护\零序过电流保护\变压器及有载
调压开关重瓦斯保护\6KV母线低电压保护,这些保护在保障情况下同时跳开110KV
SF6断路器和6KV真空短路器。
6KV电容器补偿装置设有:反时限过电流保护\定时限流保护\过电压保护\电容
器低电压保护\零序电压保护,这些保护在故障跳开6KV真空短路器。
在变压器及补偿装置发生电气故障时,一般由保护动作将短路器调闸,把故障
点与电源隔离以保护设备避免事故扩大,但由于设备等缺陷酿成设备事故,有如下
实例。
2 事故实例
1990年5月2日301#炉12.5MVA电路变压器,由于6KV电容器补偿装置断路器柜铝
排烧断短路,变压器重瓦斯和过电流保护动作跳闸,检查发现电炉变压器6KV线圈
匝短路并严重变形,由于严重变形膨胀致使调压线圈也同时损坏,被迫停炉大修更
换补偿和调压线圈。
1996年6月13日,302#12.5MVA电炉变压器,由于操作人员误操作,带负荷拉6
KV电容器组真空断路器柜内负荷侧隔离开关,弧光短路,变压器重瓦斯和过电流保
护动作跳闸,检查发现6KV补偿线圈三相严重变形,由于严重变形膨胀致使调压线
圈也同时损坏,被迫停炉大修更换补偿和调压线圈。
1996年9月22日,刚大修更换补偿和调压线圈投运二十多天的301#炉变压器,
由于6KV电容器室电抗器爆炸起火,造成短路变压器重瓦斯和过电流保护动作跳闸
,检查发现变压器6KV补偿线圈及高压线圈三相严重变形损坏,由于电容器室起火
,高压断路柜,电压互感器柜,电容器及相关线路烧坏报废,整个房子内被火烟熏
黑,最次被迫停炉大修更换补偿和调压线圈,对电容器补偿装置进行技术改造。
以上事例表明,由于12.5KVA电炉变压器补偿装置发生故障,导致线圈损坏的
事,后果十分严重。
3 变压器线圈损坏的原因分析和采对策
3.1 从变压器结构上来看,原制造厂对该型号电炉变压器的补偿和高压线圈均采
用单园筒式线圈,分别绕制安装,其优点是,工艺性好,便于线圈层间油道散热,
效率高。缺点是,端部支撑的稳定性较差,抗短路冲击能力差,同时冶炼生产过程
中的停送点操作对变压器的冲击较频繁,使变压器内部紧固件,压紧件容易松动。
结合电炉变压器大修更换补偿和调压线圈,在线圈结构上进行了新的设计制造
,由原单园筒式线圈改为单螺旋式线圈,同时把原补偿和调压线圈分别制作,改为
共同绕制在同一个骨架上,以提高线圈的纵向绝缘强度和机械强度,提高线圈稳定
性和抗冲击能力。
3.2 6KV电容组补偿装置
3.2.1 电容器组,高压真空断路器柜,油浸电抗器,电压互感器柜,同安装在同
一个室内,从设计的电容器室来看,设备安装拥挤安全空间小,通风\透气\透光性
差,电容器组设备运行\维护\点检受环境的不利因素影响。
结合电容组改造,利用厂房附近的闲置厂房,作为电容器室专门安装电容器
组及电压互感器,把原使用的房子进行了技术改造作为控制事,专门安装高压真空
断路器柜,高压电压互感器柜及空心电抗器,解决了原设备安装拥挤,通风\透气
\透光存在的不利因素,提高了空间安全距离,给电容器组及设备的运行\维护\点
检提供了良好的条件。
3.2.2 原高压真空断路器柜,由于操作频繁断路器电气连锁装置及机械磨损,造
成断路器分\合闸性能下降,可靠性差,柜内高压引线安装在断路器正面,电磁机
构安装于柜内,给处理故障时分动分\合闸操作带来了不安全因素,同时高压真空
断路器没有防误操作连锁功能,对这些问题,在一次结线上和设备选型上均进行了
叫大的技术改造。
3.2.2.1 增加一套高压真空断路器柜,利用两套真空断路器串联使用,其运行方
式为:1DL真空断器平时不带负荷操作处合闸状态,故障时保护动作跳闸,2DL真空
断路器作为电容器组正常运行带负荷投\切操作,当故障时继电保护动作同时跳开
1DL,2DL真空短路器,提高设备运行的可靠性,有效地防止类似事故的发生。
3.2.2.2 选用GG_1A(IF)Z具有机械防误型的高压真空断路器柜,配置CD-10型电磁
操作机构并安装在柜的正面,从选型上改变了原真空断路器存在的不足,提高了技
术装备。
3.2.3 电容组串联电抗器,原选用CkSQ180/6.3型油浸式电抗器,与电容组为星型
结线,母线短路或电容器击穿短路时,变压器线圈将直接受很大的短路电流冲击对
变压器不利。
改选采用CkGkL-120/6-12型分相空心水泥电抗器与电容器串联安装在电容
器组电源侧真空断路器负荷侧,母线短路或电容器内部击穿短路时,有电抗器承受
很大的电流冲击,减少变压器线圈手短路电流冲击。
3.3 继电保护装置灵敏度低,可靠性差,操作人员对继电保护的原理,不够熟悉
,301#电炉变压器6K侧短路故障点在真空断路器柜内电流互感电源侧,即电流保护
区内,302#电炉变压器{dy}次6KV侧短路故障,是由于处理真空断路器电动柜闸故
障时,退出直流电源后,误拉刀闸保护无法执行指令,第二次6KV侧短路的故障是
在电容器室起火,保护已动作跳闸,三次电炉变压器6KV侧故障均由电炉变压器主
油箱重瓦斯和过电流保护动作切除110KV电源,同时电炉变压器6KV补偿圈损坏,事
实证明,电炉变压器重瓦斯保护及110KV侧过电流保护,不能满足6KV侧故障保护的
要求。“前面所述,与电炉变压器结构及线圈抗短路冲击能力等因素有关”。
针对继电保护装置改造,特别是6KV侧,在总结存在不足的基础上,进行了改
造和定值\灵敏度的校验调整,增加一套高压真空断路器及保护装置,故障时保护
装置动作,两套断路器同时跳闸,以提高保护装置切除故障的可靠性。
3.4 设备巡视\点检\维护不太到位,尤其是岗位点检工作,考核不严,操作人员
技术业务素质跟不上,对规章制度的学习不够重视,责任心不够强等因素,致使设
备运行中存在的隐患未能及时发现和xx,误操作事故未能有效地得到防止。管理
工作上也存在不足,在操作岗位的人员配置疏忽,对操作制度执行情况\检查考核
以及培训为能达到预期效果等诸多因素,采取以下防范措施。
3.4.1 强化操作规程的执行与考核,进一步完善操作规程,对车间班组有计划地
组织员工学习,使员工能够做到懂规程\会操作\确保操作规程的严格执行落到实处
。
3.4.2 完善设备巡视\点检\维护\检修\保养制度,在操作岗位及操作地点,悬挂
明显的标示\警示牌。强化对高压设备的运行\维护\操作管理工作,从严考核,切
实把岗位巡视\点检工作落实到位,确保设备隐患能做到及时发现和xx。
3.4.3 有计划地组织全厂有关岗位的操作人员,进行岗位培训,应知\应会达到相
应岗位的要求,合格后方能上岗。
4 结束语
分析发现,某公司12.5MVA电炉变压器补偿装置事故导致变压器线圈损坏,其
主要原因是炉变6KV侧电容补偿装置故障所致,而引起6KV侧补偿装置故障的原因又
是多方面的,设备因素,人为因素,如违犯操作规程,维护处理不当,缺陷隐患等
,都直接影响变压器及高压设备的安全运行,因此,只有改变人的主观能动性,加
强变压器及相关电气设备的运行维护和技术管理工作,才能有效地减少设备故障及
事故的发生,保障电气设备系统的安全运行。