5月12日,昨天他们拆脚手架,我回公司{yt},今天我又到工地了。上午,我们把龙门架从顶层开下来,然后把一块轿底板放上去,结果一放,就发现了问题,轿底板和主下梁之间固定的螺丝孔对不上,偏差4cm,分析原因可能是立柱左右加装了钢板(厚度正好增加4cm),但轿底板没有随着更改螺丝孔。 组长打电话给车间主任,车间主任说要么到下午派人带吸铁钻来打,要么你们自己用乙炔割一下洞,组长一算,等到下午,那上午就没有活干了,只好自己割了。终于把两块轿底板共计8个洞割好,抬上龙门架固定好。 现在安装斜拉杆,斜拉杆一套上去,又有问题了,拉杆太长,无法使用,经测量,每根拉杆足足长了20cm,没有办法继续干了,那就安装安全钳拉杆吧,结果还是装不上,也长了,看来上午没戏唱了,打电话到公司,下午送过来。 下午,车间主任和车间质检员亲自将斜拉杆送到工地,说是公司把图纸画错了,将3吨的立柱设计成2吨的了,所以斜拉杆配不上,这个天知道是不是这回事! 拉杆安装上去,可是发现还是有一根偏长,一量,还是长了3cm,哎,简直让人一点脾气也没有!接着调节安全钳和导靴间隙,发现导靴下部垂直方向有些偏离导轨,而且一侧导轨契入导靴深度不够,间隙过大,导靴和安全钳之间都是圆孔螺丝连接,可调节的余地非常小,观察后发现,安全钳最上部外侧一只固定螺丝帽抵住了立柱,导致安全钳外侧无法固定严实,导致安全钳和导靴无法贴实导轨。 安全钳与连接铁板之间加上一个厚垫圈,导靴偏离的问题就解决了,实际上,厂里生产时,立柱下端稍微切断0.5cm就可以了。但是,导靴间隙还是太大,没办法调节了,怎么办?组长还是按照老办法,把导靴拆下来,把导靴座的螺丝孔,用乙炔重新割了一下,哈哈,又解决问题! 可以拼轿厢板了,才拼了几块,一看时间,快下午五点了,收拾收拾,明天再干了!
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