案例说明:池窑拉丝的综合性调整_fiberglass365_新浪博客

    现状调查:某厂16000吨/年无碱窑炉投产半年来漏板玻璃流量普遍很小,漏板玻璃漫流严重,有较多含铬绿玻璃断头。1#、2#作业通路拉丝作业极差。该座窑炉原丝平均日产量只能达到设计的85.2%,其他经济技术指标也完成的较差。
    现象分析:该窑炉玻璃黏度太小,不适合纤维成形,漏板玻璃流量受到了很大限制。熔化部和主通路过度高温的倾向十分突出,再加上玻璃配方中F2的引入量太高,恶化了玻璃质量,主通路过高的温度使得1#、2#作业通路没有得到合理的温度梯度,无法自主调节适合拉丝作业的玻璃黏度,造成了拉丝作业持续紊乱。
    对策处理:
1.调整玻璃配方,上调Ae2o3含量,下调F2在玻璃中的残留量;
2.在薄足玻璃熔化质量的前提下,大幅下调熔化部温度;下调主通路温度,恢复住通路正常燃烧状态;适度上调作业通路温度;
3.拉丝作业条件基本完善后提高漏板流量;
4.为该窑炉建立比较理想的工艺制度。
    结果:经过一系列调整,当年11月份比调整前的6月份日产原丝提高了11.7吨,平均日产达到354.3吨,线密度合格率提高了10.3%,一级品率提高了19.6%,成品率提高了9%,吨丝耗油量下降了52.9kg,拉丝作业稳定性已总体建立。
    说明:该炉调整时,拨料区池底玻璃温度由约1380℃下调约至1325℃,熔化部出口前池底玻璃温度由约1400℃下调约至1300℃,主通路进口玻璃温度由约1390℃下调约至1360℃。随着拉丝作业的稳定,玻璃流量的加大,相关各点玻璃温度相应适度上调。


    现状调查:某厂万吨无碱池窑投产初期拉丝作业总体较差,满筒率低于40%,原丝产量只达到设计的41.7%,原丝线密度合格率在50%左右。1600孔和2000孔漏板温差突出并普遍存在,漏板端部低温现象显著。因漏板局部温度太低丝流不畅,漏板漫流时有发生,个别漏嘴已有堵塞现象,部分漏板有端部断头。
    现状分析:熔化部和主通路进口玻璃温度过高。作业通路部分温度十分紊乱,温度低且xx处于失控状态。Ae2O3维持在较低水平,因此玻璃黏度也偏低,限制了漏板正常流量的发挥,各规格漏板玻璃流量均处于下限。该窑炉也曾有含铬的绿色玻璃断头,说明有较高高温侵蚀炉体或还原气氛发生。根据以上情况需综合进行处理。
    对策处理:
1.下调熔化部和主通路进口的过度高温;
2.作业通路部分建立温度制度的控制状态;
3.提高玻璃中Ae2O3含量的配方投入;
4.适时提高漏板玻璃流量,提高拉丝转连;
5.有关工艺制度实施目标化管理。
    结果:经过一个月的综合调整,原丝满筒率提高了29.4%,线密度合格率提高了36.7%,日产原丝提高了20.6吨,产量是原来的3.4倍。
    说明:该炉调整时,熔化部{zg}玻璃温度点由约1440℃降到约1395℃;主通路进口玻璃温度由约1420℃降到约1380℃;作业通路玻璃温度控制在1280℃-1300℃之间。

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