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采用传统的机械密封

 

 


  英格索兰空压机配件塑料粉末和己烷的混合液经进料管7连续进入机内,经螺旋输送器5的内筒出料口进入转鼓内,在离心力的作用下,混合物在转鼓内形成环形液流,塑料粉末在离心力的作用下,沉降到转鼓4的内壁上,由于差速器2的差动作用,使英格索兰空压机配件螺旋输送器和转鼓之间形成相对运动,塑料粉末被推送到转鼓小端,经出口排出;液相己烷形成一个内环,环形液层深度通过转鼓大端的溢流挡板进行调节,分离后的液体经溢流孔排出,沉渣(即塑料粉末)和己烷液体分别收集在机壳3内的粉料和液体隔仓内,由重力卸出机壳。

 

 

   机械密封的改进

      英格索兰空压机配件采用传统的机械密封,机械密封的优点是结构简单、技术成熟、加工精度要求不高;缺点是使用寿命短、功率消耗大、必须有液体介质对密封面进行润滑和冷却,生产过程的参数波动对密封影响很大。英格索兰空压机配件自投产以来,机械密封的使用寿命一直很短,最长也仅有5个月,更换机械密封需要28h,严重影响了产量。而且机械密封(简称机封)失效后泄漏的是己烷液体,己烷是易燃、易爆介质,不仅存在重大的安全隐患,而且对环境也造成严重污染。基于此,我们决定将其改为干气密封,以提高经济效益,xx安全隐患。干气密封是目前{zxj}的一种非接触密封形式,主要由旋转环、静环、密封圈、弹簧、弹簧座和轴套组成。
      旋转环密封面经过研磨和抛光处理,并在上面加工出流体动压槽。干气密封旋转环旋转时,密封气体被吸入动压槽内,由于密封堰的节流作用,进入密封面的气体被压缩,在该气体压力的作用下,密封面被推开,流动的气体在两个密封面间形成一层很薄的气膜,厚度为3~5um,当气体静压和弹簧力形成的合力与气膜反力相等时,气膜厚度就十分稳定,因此保证了密封的可靠性。

 


    我们通过对英格索兰空压机配件结构的分析,决定不改变设备结构,采用双端面干气密封,尺寸与原密封尺寸相同,且结构相似,便于安装,。考虑到工艺介质有塑料粉末,采用清洁己烷对密封腔进行清洗。干气密封的动压槽加工在动环端面上,动环采用碳化钨(WC)材料,其具有表面硬度高、耐磨性好、导热系数大等优点;静环采用浸渍石墨材料,其具有强度高、自润滑性能好和耐高温等优点。


 
    密封气体为氮气,由外网提供,{zg}压力为0.7MPa,正常使用压力为0.5—0.6MPa,{zd1}压力为0.4MPa,英格索兰空压机配件氮气流量大于l0标准m3/h。
    0.7MPa的氮气通过过滤单元,减压到0.5 MPa,经流量计进入密封腔。为防止管网中的氮气压力波动,用氮气瓶作紧急备用气源,备用气源可供气2h。干气密封泄漏由流量计显示,正常运转时,氮气泄漏保持在一个稳定的范围内,如果泄漏量持续增加,密封腔压力就会下降,当压力卞降到0.3MPa时,联锁停车,以保证英格索兰空压机配件安全。从实际运转情况看,氮气压力在0.5MPa时,即可保证良好运转,此时,氮气消耗量为0.48标准m3/h,小于设计的1标准m3/h。


 安装注意事项
    我们于2002年5月首次将干气密封装在英格索兰空压机配件上,运转l5天后,密封失效泄漏,拆下机封发现在入料侧机封完好无损,而在出料端(差速器侧)则磨损非常严重。其原因是机封在常温下安装,一般在20℃左右,而在生产过程中温度是80℃,由于存在60℃的温差,在轴向产生1.5mm的热膨胀量,轴在入料侧是定位的,在出料侧有轴向位移,而干气密封是固定在轴上的,故导致端面干气密封失效。解决的办法是先将机封压缩量预留1.5mm,当达到80℃时,恰好补偿热膨胀量。解决了热膨胀的影响后,运行良好

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