日前,北京炼化动力车间技术人员,对2008年底投资300余万元新建并投用的两台250吨/小时锅炉,进行了技术标定。标定结果显示,新一年可节约蒸汽12000多吨,产生效益150余万元;节约电能200余万度,节约电费120多万元,每年产生效益近300万元。 沧炼动力车间原有5台,分别担负催化装置和中压炉除氧水的供水任务。这5台“元老级”的,不仅控制程序复杂,而且由于雾化模式不同,造成除氧运行不平衡。特别是给水泵引水管容量不足,之间并联运行水位不能平衡,达不到相互备用;给水泵能力偏大,而实际负荷偏低,存在大马拉小车现象,催化废热锅炉给水又是自动控制,有时需求量波动,为了保证给水泵的稳定运行,只有开部分旁路阀控制,导致给水泵电机耗电能很大。担负中压炉供水任务的两台,因中压炉在非冬季的情况下负荷偏低,造成除氧旋膜雾化不良,蒸汽单耗明显上升,还影响了除氧给水的品质。这5台不仅效率低、能耗高,还给日常操作和安全生产带来很大的隐患。 这个车间的技术人员经过多方的技术论证,提出了技改方案。公司经过认真的调研,采纳了车间技术人员的建议,对原有的进行了整合,于去年底投资300余万元新建了两台250吨/小时的高效旋膜,并加装了乏汽回收装置。他们在充分利旧的情况下,重新设计了配套管线及控制阀组,并将除氧监视控制信号引入DCS控制室。改造后,机泵由原来的12台整合为5台,负荷率由原来的40~60%提高到现在的90%左右,xx一项,每年就可节电200多万度,折适费用120多万元。取消原来两套除氧系统分别供水的系统模式,采用一套一体化KLAR装置,这套装置在提高负荷水平节约蒸汽的同时,增上的乏汽回收装置还可将对空排气热能回收后再利用,每年节约的低压蒸汽总计可达12000吨左右,折适费用150万元。一年多就可收回设备全部投资。 这项节能设施投用后,不仅降低了能耗,提高了除氧水的品质达标率,而且还简化了流程,减轻了职工劳动强度。 |