例13 系统不能上电(2009.3.14) 机型:CAK6150nj数控车床(2006.7),数控系统:GSK980TA。 用户打电话说该机床主轴转速不正常,只有一个速度(该机床主轴电机为双速电机,3档12级速度)。 到现场后,他介绍说前几天正在使用,突然机床断电了,再起动系统也不能开启,就把系统上电接触器用小木棍塞住,让其强制接通,系统有电后,运行程序,发现主轴速度不正常。通过介绍,说明不是主轴故障,应该是系统不能起动故障。 打开电柜门,取消木棍,接触器释放。 根据电气原理图分析,系统起动按钮控制一个小型直流继电器,继电器再控制接触器给系统上电。首先检查电源,经检查发现稳压电源无直流24V输出,导致继电器无法吸合,所以系统不能起动,在强制接触器吸合系统后,由于变档电磁离合器无工作电源,不能正常工作,所以转速不对。 重新购买了一个开关稳压电源(145W,输入110/220V,输出+24V,6A)换上,问题解决。 例14 机床轴运动速度很快、行程不正确、坐标值显示位数不对(2009.10.29) 机型:CAK50135数控车床(2009.4),CNC:GSK980TDa-V。 到现场后听操作人员介绍说,这个xx新来的,一开机就发现坐标值位数跟原来不一样,原来显示到小数点后3位,现在显示到小数点后4位,使用手轮控制轴运动,速度比以前块很多,行程也不对,在上一个xx都能正常使用。 正常情况下显示坐标值应该是显示到小数点后3位,即±9999.999,现在是4位,明显不正确,应该是参数设置不对或被人修改,经与随机参数表对照,发现004.0=1,原参数表004.0=0,查手册该位意义如下: 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 4 *** RDRN DECI ORC *** DCS PROD SCW Bit6 1:空运行时,G00运行的速度为快速速度; 0:空运行时,G00运行的速度为手动进给速度。 Bit5 1:在回机械零点时,减速信号为高电平; 0:在回机械零点时,减速信号为低电平。 Bit1 1:在位置页面上显示的相对坐标为编程位置; 0:在位置页面上显示的相对坐标为含有刀具补偿的位置。 Bit0 1:最小代码单位为英制,重新开机后有效; 0:最小代码单位为公制,重新开机后有效。 由于004.0=1,其机床最小单位已经成为英制,当按照原来的方式操作运行时,所有坐标值已经是英寸,不再是公制,但操作人员并不知道,肯定要出问题,修正参数后,所有问题解决。 例15 运行Z轴就出现422报警(2009.11) 机型:CAK4085ni数控车床,CNC:GSK980TD。 到用户现场,介绍说,这台机床原来是好的,停用了大约有10个月左右,现在要用了,上电后,一运行Z轴就报警,无法使用。 打开电柜,发现伺服驱动器有4号报警,意思是位置超差,这种故障一般是编码器损坏、反馈电缆断线、电机故障、机械卡住等引起。 检查电气没有发现问题,又检查机械,当用手搬动滚珠丝杆时,丝杆纹丝不动,确定为机械卡死引起,但还不能确定是丝杆螺母坏了还是轴承坏了,要确定必须拆开防护罩才能拆卸Z轴检查丝杆或轴承,太麻烦,就先整简单的,给轴承加一些润滑油浸泡一会儿,再用手扳动,开始有松动了,又来回扳动至运动灵活,再开机,运行正常。 向这种现象可能是由于停用时间太久,加上四川地区湿度太大,轴承润滑不良锈蚀而引起。 例16 开机系统出现ALM441报警(2009.11) 机型:CAK63135D数控车床,CNC:FANUC 0i Mate TC。 该机床同上是一家单位,也是停用了有10个月左右,开机就出现ALM441报警,意思是数字伺服软件检测到电机电流检测回路异常。电流回路异常一般是电机绝缘下降或损坏、动力线没有连接好、SV放大器故障、机械卡住等引起。 有前一台处理经验,检查Z轴丝杆运转灵活,机械没有问题,又检查伺服电机和电力线,没有发现问题,把伺服电机电线插头重新插回放大器,开机没有出现报警,运行正常,又反复几次开机关机,又出现报警,由于其它地方没有动过,只有插头动过,怀疑插头接触不良,又把插头反复的插拔多次,再开机没有出现报警,又反复几次开机关机,再也没有发生报警。 可能原因也是停用时间太久,插头、座氧化引起接触不良,最终导致系统报警。 例17:S01 伺服报警 PR EMG 急停(2007.5) 机型:CAK5085Bi,CNC:dasen3i(大森) 上周接用户维修函,反映沈阳{dy}机床厂CAK6150Bi机床开机出现:S01 伺服报警 PR EMG 急停。 该机CNC系统是‘SMTCL NC100’,即贴牌的“DASEN 3i(三菱E60) ”。 今前往,开机即出现上诉报警,打开电器柜,看见X轴伺服放大器MDS-B-SVJ2-06的LED来回显示F1——32,见示例 根据SMTCL NC100(大森3I)报警参数说明书的说明,32号提示为“电源模块错误(过电流)”故障,其原因是: 1、电机动力线(U,V,W相)短路或接地 2、驱动器故障 3、电机故障 用万用表测量没有发现短路和接地现象,又测量电机绕组,结果U相断路。 取下电机电源插头,再次测量放大器至电机的电缆,发现断了一根线,接临时线一试,故障排除。 此故障费时{yt},主要换线太麻烦了,要拆很多护罩、履带等等,这个是全封闭机床的“优点” 。 例18:编码器故障(2007.5) 机型:CAK5085Bi,CNC:dasen3i(大森) 一个用户打电话说,他们的CAK6150Bi坏了,电话又说不清楚,第二天乘坐长途公交车,屁颠屁颠摇到哪里,又座火三轮到达用户处。 到后,一看现场,X轴的护罩已经拆下,露出了滚珠丝杆及连接器。问操作工,说是正在车削,就出现报警了,消都消不掉。 上电开机,开机画面一过,就出现 S03伺服报警 NR 51 X 按复位键,能xx,过几秒,马上又变成 S01伺服报警 PR 51 X, 再按复位键,已不能xx。 查《报警参数手册》 51——过载2 原因: 在伺服上,超过单元{zd0}电流的95%的电流指令持续1 秒以上。 在主轴上,超过连续额定的负载持续30 分钟以上。 估计用户看了手册,怀疑机械过紧造成,结果发现机械没有问题,这时就不晓得咋个办了。 打开电气柜,看见X轴驱动器上发光二极管来回显示 F1→2d 查《报警参数手册》 2d——电机端编码器数据异常 原因:电机端编码器或线性伺服系统中的直线光栅尺,在数据中检测到异常。 初步判断是电缆连接不良或电缆断线,检查后没有发现问题,这时怀疑编码器有问题了。 由于没有备件,采用交换电机的方法,即在驱动器这边,把X轴的反馈电缆插头和电机电缆与Z轴互换连接,连接无误后,开机,显示器出现 S01伺服报警 PR 2D Z 驱动器出现 F1→2d {zh1}判断编码器损坏。 例19:Z70 0003 XZ;2、S03 2225 X;3、EMG报警(2007.6) 机型:CAK6150Bi,CNC:DASEN 3I。使用{jd1}值编码器。 故障现象: 1、Z70 0003 XZ; 2、S03 2225 X; 3、EMG。 原因分析: 据使用者介绍,该机购买于2004年,实际使用时间约一个月,一直停用至今,现开机出现电池低报警(放大器内),在更换电池后出现以上报警(据说电池是原装的,大森报价380元,沈机报价是330元)。 由此判断是由于更换电池方法及操作错误,使参数丢失造成以上报警。 排除方法: 重新按照机床出厂的随机系统参数表输入后,以上报警依然存在。 查《大森3I报警参数说明书》,2225为电机、编码器类型设定参数,原随机参数表是X-22B0对应的放大器是SVJ2-06,Z-22B1对应的放大器是SVJ2-10,再看机床实际的放大器X轴是SVJ2-07,Z轴是SVJ2-20,逐修改X-22B0为22B1,Z-22B1为22B2,下电后再上电,S03 2225 X不再出现; 又重新设置参考点,完成后下电再上电,Z70 0003 XZxx; 但是又有S03 55外部紧急停止错误,此报警是由于放大器CN3的20脚外部紧急停止信号引起【注:除从NC 总线(CN1A,CN1B)输入主紧急停止外,还可以直接向伺服驱动器输入独立的外部紧急停止,在紧急停止发生时实施2重保护。在因为某种原因未能输入主紧急停止时,在输入外部紧急停止输入后30 秒以内也可以将接触器断开。】,观察放大器接线和原理图,该脚没有使用,但随机参数表2236设置为1040,这个参数是设置该功能的有效/无效,修改为1000为无效,下电,再上电,所有故障报警排除。 {zh1}进行试加工,一起正常。 |