27、镗床无快速移动的故障原因及排除方法有哪些?
答:故障原因及排除方法如下:
(1)电气故障,快速电动机故障或电磁起动器不动作。检查电动机、电磁起动器进行排除。
(2)离合器打滑,通常是因离合器调整不当或是摩擦片磨损。调整离合器或更换摩擦片。
(3)保险弹簧失效。应更换弹簧修复。
(4)工作台部件阻力过大。调整压板、镶条等,使各部件间隙适中。
工作台纵向进给时有爬行的故障原因及排除方法有哪些?
答:故障原因及排除方法如下:
(2)卞滑座传动蜗轮蜗杆副或齿轮齿条副啮合过紧。检查间隙,作适当调整,保证有良好的润滑,使传动轻便。
(3)下滑座与导轨接触不良或镶条调整不良。检查导轨副和镶条间隙以及接触点,调整或修刮两面至合适。
(4)进给光杠过弯。更换光杠。
(5)传动光杠、齿条与机床导轨平行度误差过大。检查平行度误差并予以排除,使运动无阻滞现象。
29、镗床下滑座{zd1}速运动时有爬行现象,光杠有明显振动的故障原因及排除方法有哪些?
答:故障产生原因及排除方法如下:
(1)下滑座镶条调得过紧。检查并重新调整镶条,使松紧程度适中。
(2)下滑座蜗杆副啮合过紧。吊下工作台和上滑座,(吊拆前将丝杠从床身后端抽出),检查和调整下滑座蜗杆副间隙,不能过紧。
(3)导轨接触情况不好。改善下滑座和床身的接触情况和润滑条件。
30、镗床工作台回转定位不准确的故障原因及排除方法有哪些?
答:故障原因及排除方法如下:
(1)工作台中心轴承间隙大,造成定位精度不稳定。应重调工作台中央的定位轴承,使其间隙尽量小,但不能把轴承外环压得过紧,以免工作台中间变形。
(2)定位轴的调整垫的厚度配磨的不合适,造成回转定位不准确。应按成品精度检验方法测量工作台在两个定位点的误差。重新配磨调整垫,使其达到精度要求。
31、镗床主轴制动失灵的故障原因及排除方法有哪些?
(1)因制动带磨损或调整不当使制动力不够。应重新调整或更换制动带。
(2)电磁制动器衔铁行程过大,动作有阻滞或“卡死”现象。应检查重新调整电磁制动器的衔铁行程,使之处于制动状态。
(3)电磁制动器线圈烧坏。应更换新线圈。
32、镗床用平旋盘刀架镗孔与用主轴镗孔二者同轴度超差的原因及xx方法有哪些?
答:误差产生的原因及xx方法如下:
(1)平旋盘轴各轴承点不同轴。应修复各支承点的同轴度误差。使其不得超过0.005mm。
(2)镗套和主轴配合间隙过大。修复主轴副间隙小于0.02mm。
(3)平旋盘定位锥孔与平旋盘锥体。配合不良(新结构为圆柱体)。应以平旋盘锥体为基准刮研平旋盘锥孔,达到良好配合,旋紧螺母不许松动。
(4)主轴弯曲。修复或更换主轴。
答:误差通常因铣刀刀头旋转平面与工作台平面不垂直造成,排除方法如下:
(2)前立柱导轨对床身导轨的垂直度超差。应按要求调整、修复精度。
(3)主轴回转中心线对前立柱导轨的垂直度超差。应调整主轴箱镶条,保证接触良好,移动无阻滞,0.03mm塞尺不得插入。
(4)工作台对主轴中心不平行。应检查并修复。
34、卧式镗床主轴结构修理时应如何分别处理?
答:卧式镗床主轴结构修理时通常可以按以下几种情况分别处理:
(1)主轴、钢套的磨损及变形尚在要求范围内,轴承精度均未丧失,修理时只需重新调整空心主轴、平旋盘轴上的圆锥滚子轴承,使其有适当的间隙。
(2)主轴、钢套的磨损及变形尚在要求范围内,而主轴前端锥孔后的扁孔、主轴前端的外圆因操作者使用不当而被砸伤时,如不及时修整会拉毛钢套或锥孔(局部损伤)。
(3)主轴、钢套的磨损或变形(弯曲)如超出要求,通常主轴磨损量比钢套小,由于更换主轴比较复杂,成本也高,而调换钢套比较容易、成本又低,因此只修复主轴,更换钢套以恢复原来的精度。(4)主轴和钢套的磨损变形都已十分严重,已不能修复时只能更换新的。
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