(1)系统概况 校直机是某铝材厂组装生产线上对铝导杆进行校直的设备,由液压缸实施多点推压校直铝导杆。液压系统如图15-8所示,电磁铁动作如表15-3所示。
主机基本动作是导杆进入夹头校直区,升降缸1动作;找准校直点,校直缸2,3活塞杆伸出进行推压校直,;升降台上下移动,以实现多位置点校直;各液压缸独立动作,互不干扰;轻载快进,重载慢进。
为满足导杆在生产线上悬挂输送的条件,主机采用立式结构,升降缸垂直安装在固定机架上,其缸体与升降台连接,升降台前侧设置校直夹头及其水平校直缸,后侧设置液压泵站兼起平衡配重的作用,使升降台立柱保持平衡。各支路液压阀采用叠加式并置于同一阀座,该阀座及系统其他液压阀,驱动电动机等均安装在油箱顶部。整机及液压系统结构紧凑,系统主要液压元件选用进口件,系统配置高低双联齿轮泵驱动并联液压缸,各缸独立动作,并满足实际式况要求,系统功率匹配合理,效率较高。
液压系统采用高低组合溢流阀和双联齿轮泵,实现轻载快速,重载慢速工况自动切换。
(2)液压系统存在的问题 该机安装调试投产运行不外即出现异常现象而不能正常工作,主要表现为:1当7YA通电,在升降平台自重作用下,升降缸1下降时,校直缸2随着伸出造成误动作,,使导杆不能顺进入校直夹头。2除升降缸下降动作外,各液压缸动作的瞬间均因液压冲击产生前冲振动,,系统产生噪声,导致升降台及立柱晃动,升降台和夹头移位,校直点错位等,并严重影响液压元件的使用寿命,从而难以正常,稳定地进行导杆校直。
(3)原因分析 针对上述故障现象,经分析研究,发现液压系统局部环节存在不足。





1)造成校直缸2误动作伸出的原因是在升降缸1下降过程中,总回油路阻力过大,系统回油通过Y型机能电磁换向阀7的中位进入差动连接状态下的校直缸2,在回油阻力形成的压力作用下使校直缸2误动作伸出。经测算,差动连接时校直缸2空载伸出只需0.1mpa的压力,,而总回油阻力形成的压力达到0.15~0.2mpa以上,因此其误动作伸出是必然的,特别是当动作一段时间的过滤器15通流能力减弱,回油阻力增大时,误动作极明显。