CSP连铸机干油润滑系统改进
CSP连铸机自投产以来,针对干油
润滑系统
使用维护中发现的诸多问题,进行了多次改造,保证了CSP连铸机的长周期稳定运行,为该生产线高产稳产打下了坚实基础。
CSP连铸机干油
润滑系统
分为填充泵组和主润滑泵组两大部分,填充泵组采用1台气动填充泵给5台主泵填充供油。当主润滑泵泵桶空时填充泵开始工作,给主润滑泵加油;当主润滑泵桶满时,填充泵停止工作。在填充泵运行期间,如果出现空限位触发将停止运行,发出泵桶空报警信号,提示更换泵桶。主润滑泵组有5台电动润滑泵,分别给连铸机各设备进行双线供油润滑。该
润滑系统
运行比较稳定,但是也出现了三个主要问题:
1、填充泵空限位失效
2、主润滑泵控制程序不合理
3、主润滑泵桶满控制失效
在此我们就对其中的“主润滑泵桶满控制失效”的具体问题及改进措施进行讲解:
主要问题:主润滑泵桶满控制是由安装在泵盖底部的满行程开关实现的,当主润滑泵油盘导向杆上的楔面套碰触到满行程开关时,满行程开关发信号,此时主润滑泵桶满,填充泵停止填充。由于泵压油盘有干油溢出,在压油盘上面堆积;或导向杆间隙变大,经常导致楔面套碰触不到满行程开关,桶满控制失效,使主润滑泵过填充,泵盖掀翻,干油溢流满地,造成主润滑泵和润滑油脂损耗。
改进措施:在主润滑泵桶盖上部安装接近开关,把原泵满限位由泵桶盖底移至桶盖上部,并用接近开关替代行程开关。在主润滑泵满控制程序中,嵌入时间优先保护模块,根据测量的主泵填充时间360s,设定主泵填充运行保护时间为350s。当主润滑泵填充运行到350s时,填充泵就停止运行。
三个问题都分别进行了改进,具体效果有:
1、通过对干油填充泵空限位改进,解决了因油桶定位不准确、油桶有凹陷等原因造成的空限位碰触失效,避免了因填充泵空载运行造成损害,保证了填充泵正常使用寿命,确保了
润滑系统
的良好运行。
2、改进主润滑泵运行控制程序后,在管路出现微量泄露时,泵仍然能正常给润滑点打油,保证了该
润滑系统
的良好运行。
3、通过对主润滑泵满限位控制进行改进,主润滑泵的桶满信号容易直观判断;嵌入时间优先控制模块后,主润滑泵桶的填充控制更加合理,避免了由于满限位失效造成的主润滑泵掀翻破坏,保护了主润滑泵,从而确保整个
润滑系统
的安全运行。
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