原装机械密封在设计上较为xx,无论是结构形式还是材质的选用,都是极其科学和先进的,xx适合唐钢冷轧薄板厂酸泵的正常工作需要。但是,当设备运行过程中出现酸液杂质———氧化铁颗粒超标和冷却中断等不正常情况时,原装机械密封就会因严重受损而失效。从原装机械密封现场实际使用情况看,当酸液中出现大量颗粒介质———氧化铁聚集时,机械密封的主密封动环(472)和静环(475)就会快速磨损,特别是静环(475)的直角外缘会出现锯齿形破损,进而导致机械密封失效;当泵正常工作中出现冷却液中断时,主密封的静支环(473)和垫片(474.2)会因温升受热化而被静环(475)背部挤压变形,使机械密封失效。
在充分研究原装机械密封的设计和德国进口MUNSCH泵的结构特点后,对原装进口机械密封进行了如下技术化改造。
(1)对静环(475)磨擦面外缘增加倒角处理,以分散氧化铁颗粒对其外缘的冲击力,从而有效延长了该部件的使用寿命。
(2)对静支环(473)和垫片(474.2)采用高强度耐热塑料(PP)加工,其{zg}耐热温度达到150℃,从而有效保证了机械密封在出现冷却液中断时能够正常工作。
(3)对前置轴套(523.6)放大部分尺寸,然后据现场需要加工配套。
(4)材质选用:橡胶件全部采用26型氟橡胶,保证其优异的耐化学和耐高低温性能;碳化硅件全部采用热压加工,保证其高耐磨性能;塑料件采用增强型耐热塑料(PP),保证其能够在150℃的盐酸溶液中正常工作;板弹簧采用AM350合金,保证其有效的弹性和韧性;部件前置轴套(523.6)的内套采用304不锈钢模铸加工;部件前置轴套(523.6)的外套喷涂PVDF聚偏二氟乙烯,保证其整体耐热和抗压性能。
4、实施效果
经过长达12个月的在线实践检验,改造后机械密封xx满足冷轧厂的生产工况,且弥补了原进口机械密封的缺陷。改造后产品具有以下优点:
(1)改造后机械密封无论是技术、质量、使用效果,还是规格尺寸,均能xx替代进口机械密封,而且,个别部件比原装机封部件性能更优。
(2)改造后机械密封采购周期只需要2周,比进口件采购周期15周缩短了13周,能够及时保障生产需要。
(3)改造后机械密封使用成本仅需2万元/套,而进口机械密封则需要近4万元/套,大大降低了使用成本。
(4)改造后产品与原产品一定程度上具有互换性。
5、结束语
通过对进口酸泵机械密封的成功改造,降低了设备事故率,提高设备作业率,改善唐钢冷轧薄板厂产品质量,提高了产量,提高了用户对产品满意度。