S7-400与WinCC在轧钢厂循环冷却水控制系统中的应用| Siemens ...

1  引言
    工业自动化技术是一种运用控制理论、电控设备、仪器仪表、工业计算机以及信息通信技术,对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,达到增加 产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术,可分为工业基础自动化、过程自动化和管理自动化。
    在轧钢厂的生产过程中需要大量的工业冷却水,将使用后的冷却水进行回流集中,通过xx杂质、化学除污、散热冷却等过程进行循环使用。整个循环水处理系统设 备多,控制范围较大,同时冷却循环水直接参与轧制过程中的温度控制、设备降温等生产过程,因此必须采用可靠性高、自动化程度高的控制系统。本文以某轧钢厂 循环水处理系统为例,介绍采用s7-400plc和wincc组成的控制系统及其功能。2  工艺流程
    根据循环冷却水处理系统各部分功能和地域的不同,划分为旋流池区域、化学除油器区域、冷水池区域、热水池区域、污泥池区域共5个部分。
    循环冷却水处理系统工艺流程及各部分的联系如图1所示。

图1  循环冷却水处理系统工艺流程

    含有油污及杂质的污水通过冲渣沟进入漩流池,污水经沉淀后进入漩流池吸水井,吸水井的一部分水通过冲渣泵送至冲渣点,大部分污水通过漩流池提升泵经管道进 入混和器,自动加药装置将药剂添加进混和器,污水和药剂在此充分混和后由分配槽送至各化学除油器。污水在化学除油器内进行化学反应,污泥沉入化学除油器泥 斗,并通过阀门排出,清洁的循环水则从顶部溢出流入热水池。经冷却塔冷却后的循环水进入冷水池,通过利用高压供水泵、低压供水泵加压送至各用户。

3  控制系统组成
    循环冷却水处理控制系统主要控制水泵和阀门;水泵和阀门的开闭具有一定的逻辑关系;同时,相同功能的多台水泵之间要求具有工作和备用的关系;水泵与液位存 在连锁。此外,还有大量管道压力、流量、液位、温度等模拟量的检测。因此,采用plc作为控制器可以较好的完成所需控制功能。
    整个循环水处理系统控制的区域较大,电控设备距离较远,为简化控制系统,节省电缆,采用网络控制方式。上位机、编程器通过工业以太网与plc通讯,远程 i/o通过profibus与cpu通讯。plc选用西门子公司的s7-400,远程i/o选用et200m,组态软件选用wincc6.0,控制系统组 成及网络结构如图2所示。

图2  控制系统组成结构

4  控制系统软件编程
    控制系统软件编程包括两部分:上位机的监控界面、历史数据曲线、故障报警等编程;plc的控制程序,数据采集等编程。
4.1 上位机软件编程
    循环冷却水处理控制系统操作界面包括七个一级操作画面和30个二级操作画面。一级操作画面:主画面、旋流池、污泥池、热水池、冷水池、曲线图与报警表。在 每个画面当中的最下面有一行按扭,点击按钮会进入对应的画面。一级操作画面实例如图3所示。

图3  一级监控操作画面

    重要参数(电流、液位,压力)的数值显示于画面当中,同时当池中的水位发生变化时,画面中的蓝色的棒状图的高度会发生相应的变化。设备的运行状态通过动画 显示。当泵的颜色变绿时,表示该泵已启动,变红表示停止,含有软启动的泵(冲渣泵、低压供水泵)在变绿时,仅表示软启动,当泵的叶轮旋转时,才表示为正常 运行。对于直接启动的水泵,在开泵后,变绿的同时叶轮会旋转,表明已经运行。阀门有三种状态:开到位、关到位与中间状态。当阀门的颜色变绿时,表示开到 位;变红时,表示关到位;变黄时,处于中间状态。当泵、阀闪动时,表明产生故障。
    二级操作画面是泵、阀等设备的操作画面。点击泵、阀的图标,会弹出相应的操作画面,可以对设备的运行状态进行监控和设定。二级操作画面实例如图4所示。

图4  二级操作画面

4.2 下位机控制系统软件设计
    控制系统plc程序采用结构化编程方式,即按照工艺区域划分和处理功能划分,分别编写程序功能fc,并在组织块0b1中调用,包括模拟量数据处理功能块、 各区域设备控制功能块、报警功能块等。
    水泵控制程序主要有泵阀联动的控制和备用泵的自动投入控制。上位机通过选择开关设定自动/手动操作方式。在手动方式下,可以分别控制水泵电机的启停和阀门 的开闭。在自动方式下,实行泵阀联动,即首先启动水泵电机,延时一定时间后,自动开启阀门,在阀门到达开极限位后停止阀门电机;要停止水泵时,首先关闭阀 门,当阀门关到极限位后停水泵电机;从而减小水锤效应对水泵和阀门的破坏。
    系统共有8台化学除油器,化学除油器的排泥阀有手动排泥和自动排泥两种方式,均通过上位机界面设置。手动排泥可根据需要任意操作任何一台排泥阀。自动排泥 为在上位机启动排泥操作后,依此从1#至8#自动开启排泥阀一定的时间,排泥完毕后自动关阀,同一时间只有一台排泥阀工作。排泥时间根据实际工矿通过上位 机设定,以毫秒为单位,将时间转换为整数,将设定值送至设定的db块数据区,调用系统功能fc40将设定值转换为s5时间格式。将设定时间通过定时器产生 脉冲,在脉冲上升沿启动排泥阀,在脉冲下降沿关闭排泥阀。化学除油器排泥时间控制程序如图5。

图5  化学除油器排泥时间控制程序

5  结束语
    系统的设计采用plc为控制器、利用组态软件设计操作界面,通过以太网和profibus两层网络进行数据通信,实现了轧钢厂循环冷却水的基础自动化。 plc对现场参数进行采集,并接受上位机的控制指令,完成对设备的控制;现场数据通过通信线路上传给wincc,可实现显示、记录以及故障报警等功能。循 环冷却水系统实现了集中可视化监控,操作性灵活,稳定性和可靠性高,节约了人力资源、减少了设备故障及故障诊断时间。

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