兴达化纤电仪车间利用新技术解决老问题,确保了年度大修项目的有序、可控。
DCS技术组负责系统柜、卡件接口柜的检修工作,日常维护中,计算机控制电缆的接线端子受腐蚀后,接触电阻加大,经常导致信号失真,参数波动较大,打乱工艺控制。老的做法就是截去受腐蚀接头重新压接,其寿命也就是一个月左右。本次大修,DCS技术组创新了制作手法,利用涮锡技术解决端子腐蚀问题,因为锡的耐腐性较铜要好得多,预期此项整改能够使端子使用寿命延长到3年以上。
仪表技术组负责仪表阀门的周检校验工作,对西门子液位变送器的标定原来都是安装在定位法兰上,调平、找正、穿螺栓、打压标定等一系列动作下来,至少要耗时30分钟。本次大修,他们采用气缸顶压膜片法实施变送器校准,省略了调平、找正、紧固螺栓等步骤,可以直接进行校准试验,一台表的校准时间可以缩短至5分钟以内,大大提高了工作效率。
电气工段负责导丝辊电机的拆卸检修工作,用原来的拆卸拉马拆解尼龙轴套,特别费时费力,而且极易损坏尼龙套,导致消耗增加。本次检修,他们自行制作了轴套拆卸器,将一截可箍紧的钢管套在尼龙轴套外环,然后利用拉马一起拆卸,尼龙套不仅不会损坏,而且拆卸轴套也由体力活变成了技术活。
正是有了这些技术上的创新与进步,才保障了电仪车间检修任务的优质高效!