460毫米幅宽成卷钢板校平剪板机台达自动控制系统_专业论文_开关_高压 ...
  •    1 引言

       板材厂生产的幅宽成卷钢板一般需要经过校平和分剪, 才能成为最终产品提供给客户使用,因此钢板校平剪板机是钢板厂和板材仓库重要的生产设备。由于传统的剪板机在使用方面存在诸多问题,针对传统钢板校平剪板机存在的生产效率和剪切定位精度低的问题,研制了基于台达工控产品的460毫米幅宽成卷钢板校平剪板机自动控制系统,该系统已投入生产使用,运行稳定可靠,控制精度高,维护使用方便,受到用户好评。本文从工艺技术角度对研制过程中的某些关键技术和工程实现相关问题作些讨论。

      2 裁剪工艺简介与传统裁剪控制存在的问题

      2.1 裁剪工艺流程简介

       裁剪工艺流程如图1所示,裁剪系统由送料、校平、切板、皮带传送和堆放成品等5 个子系统组成。原材料卷板(约3-5mm后的钢板)经送料机和压平机后,经过4m长的缓冲地坑后传送至校平子系统作校平

    图1 裁剪工艺流程图

       定位,按照给定切长要求定位后,切板机将钢板裁切成成品,{zh1}经皮带送出堆放包装。系统运行中,位于地坑中的光电开关用于根据钢板下垂程度以启动或停止送料机送料,以便保持送料速度与校平机运行速度相匹配,操作人员可通过触摸屏人机界面输入每刀剪切的长度与裁切的刀数,设定完成后启动系统自动投入运行。裁切工艺的具体技术指标要求是:校平剪板机要求在裁切长度2m时,其速度能达到每分钟裁切8次,钢板长度相对误差在5mm之内。

      2.2 工艺数据要求

       根据裁剪工艺需要及物理计算,满足工艺技术指标的相关技术数据配置为:送料机功率,7.5kW;校频机减速电机功率为3.7 kW,减速比为15:1;切板机电机功率,4 kW;皮带传送电机功率,3.7 kW; 校频机滚轴直径,108mm;编码器分辨率,500ppr;送料机{zg}速度,25m/min;切板机速度,60次/min;原料钢板厚度为3-5 mm,宽度小于460mm;缓冲地坑:4m长,3m深。

      2.3 传统裁剪控制系统存在的问题

       按上述工艺数据要求对这类控制系统进行设计并不困难,但由于传统解决方案存在的缺陷,往往留下诸多遗憾。如对低端设备而言,传统实现方法一般采用直流调速系统,实施方案的缺点是:系统笨重、耗电量大、调试复杂、维护成本高;在定位控制方式方面,一般采用读取行程开关信号后通过预减速配合气压制动的定位方式, 剪切效率很低, 误差较大。而对xx设备,一般采用直流伺服技术,虽然精度和效率得以保证,但价格非常昂贵,产品性能价格比难以令人满意。

       随着计算机技术、自动控制技术和矢量变频调速技术的高速发展, 如何采用先进的控制技术构造性能价格比优异的剪切控制系统,是人们关注的焦点,中达电通公司为此提供了基于台达工控产品的整体配套控制方案,比较好地解决了存在的问题。

      3 基于台达工控产品的裁剪自动控制系统

      3.1 控制原理简介

     

    460毫米幅宽成卷钢板校平剪板机台达自动控制系统

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