环冷机余热发电钢刷密封 环冷机刷式密封钢丝条刷厂家

3.2 存在的问题
现场考察国内多家烧结厂,发现余热回收项目设计的发电量与实际发电量有很大差异,{zd0}相差在60%以上。经过咨询、调查发现,影响发电量的{zd0}原因就是环冷机一冷段的废气温度。发电锅炉对废气温度的要求是300℃以上,平均350℃。风的利用不合理,会降低烟气温度,影响发电效率。
2011年,采用新密封技术的2#烧结机投产后,余热发电锅炉随之投入使用。由于1#、2#烧结机共用一个发电机组,2#烧结环冷机烟气温度符合标准,而1#环冷机烟温偏低,导致发电机组不能满负荷运行,小时发电量只有5500kWh,远低于设计水平。对比两台环冷机的烟气温度,在相同工艺条件下,2#环冷机烟温较1#机高出80~100℃,平均在380℃左右。究其原因,1#机余热发电锅炉入口烟气温度低,乃环冷机漏风所致。
1#环冷机投产初期,运转基本良好,但随着时间推移,冷却效果越来越差,以致于不能满足工艺要求。经分析发现,问题的直接根源就在于环冷机密封系统的脆弱性,密封方式不力,有害漏风严重。虽经多方改造和采取强化措施,均未取得根本性突破,“跑红矿”现象时有发生,致使皮带被烧、电耗居高不下、密封皮更换频繁,给生产带来了诸多连锁性危害。而且,漏风处窜出的含尘气体还造成环境污染。
基于上述状况以及对提高锅炉入口烟气温度的迫切要求,决定对1#环冷机密封进行改造。
3.3 环冷机漏风治理
鉴于2#环冷机使用新特公司的柔磁性密封技术取得了很好的效果,因此,决定在1#机上也采用该技术。改造要点是在环冷机回转体与风箱之间、台车栏板(回转体)与烟罩之间、三角梁与回转体之间、台车栏板之间等主要漏风点采用柔磁性钢刷式密封。改造于2013年1。烧结机年修期间进行,从3月10日开始,3月29日结束。
1#烧结机年修后,环冷机密封效果便显现出来。从几个月的运行情况来看,漏风率明显降低,余热发电锅炉入口烟气温度显著提高,发电量大幅度上升,见表1。目前,小时发电量稳定在8500kWh,较原来提高了近3000kWh。

 

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