四川仁寿东方红纸厂,生产文化用纸,纸机为1760/110/min,采用总轴传动,直流电机为Z2系列,功率75kW,n=750r/min。由于可控硅调速板经常故障,影响生产的正常进行,准备改直流调速为交流调速,减少停机工时。同时为提高工作效率要求提速到150m/min。
由此选用6极交流异步鼠笼电机,额定转速960r/min。变频器工作在55Hz,电机的转速1050r/min,车速150m/min时电机的转速 1023r/min,满足要求。但是,变频器在50Hz以上运行已是恒功率运行,转矩有所下降。考虑到纸机设计时已有一定的余量,转矩的下降,不会影响到纸机的运行。也可以将矢量变频器的弱磁点调到60Hz,这样变频器在0~60Hz范围内都是恒转矩特性,但是,低速转矩略降低。
变频器用森兰SB40S132KW变频器,连同空气开关、快速熔断器、其他低压器件一并装在尺寸2200×800×600的控制柜中。在纸机旁有远方控制箱,控制箱上有起/停按钮、频率调节电位器、数字速度显示、变频器故障显示等。
本例中1760/110/min纸机经过变频节能改造,车速由原来的110m/min提高到150m/min,纸的产量由10t/d增加到13.5t /d,取得了明显的经济效益。这是一个典型的使用矢量控制变频器变频器提高工作效率的范例,但是,机械对车速的提高有一定的限制,在车速150m/min 以上时,感觉到造纸机有明显的震动,为保证设备的安全,将变频器的上限频率设为55Hz,限制工人把车速调到150m/min以上。