机床标准|数控机床维修实例分析- oa1cn582 - oa1cn582 - 和讯博客
机床标准|数控机床维修实例分析 [转贴 2010-04-29 03:25:50]   
文章来源:
数控机床是机电一体化的产品,它包含了机械技术、计算机与信息处理技术、系统技术、自动控制技术、传感与检测技术、伺服传动技术,其技术先进、结构复杂、价格昂贵,因此它的维修方法与普通设备的维修方法有所不同。数控设备的维修可以依靠设备状态监测技术,设备诊断技术,充分利用数控和机床厂家提供的资料,对现象进行综合分析,可以达到事半功倍的效果。机床标准介绍几个实例,详细分析维修的过程;
例一:一台大宇t380钻削中心,使用fanuc0i系统,机床停机几天后开机,机床启动结束出现2021报警:空气压力不足。fanuc0i系统2000-2999报警是机床pmc报警。在系统的梯形图编程语言中规定,要在屏幕上显示一个报警信息,必须将对应的信息显示请求位(a线图)置“1”,要xx这个报警,必须使这个信息显示请求位(a线图)置“0”。我们可以通过pmc诊断功能查到报警请求位(a线图)地址,从│system│→│pmc│→│pmcdgn│→│status│,输入"a0"按│search│显示;
76543210
20082007200620052004200320022001
a00000000000
20162015201420132012201120102009
a00100000000
20242023202220212020201920182017
a00200010000
确认a2。4=1。再查阅梯形图│system│→│pmc│→│pmclad│输入a2。4,按│search│其中x5。4、k5。1、a2。4、r652。7、k7。6都接通,k5。1、k7。6是保持继电器,状态不受其他电路控制,a2。4是互锁闭合,所以只要x5。4断开后,a2。4才可能置“0”。通过机床电气说明书,查得x5。4是机床气源压力开关,检查气源压力,在正常范围中。更换压力开关,x5。4常闭断开。这时要a2。4置"0",还需要将r652。7常闭断开(r652。7置1)。
只有g8。4(紧急停止信号)闭合,要想r652。7置“1”,只有f1。1置“1”或x32。7置“1”,而f1。1为复位信号。所以按下复位键,r652。7置“1”,a2。4置“0”,报警取消,故障排除。
例二:一台北京第二机床厂磨床,使用fanuc0i-mb系统,自动模式下g00指令运行c轴时,c轴不移动,程序不往下执行,无报警信息.改用手动模式运行,用手轮移动c轴,机床正常。使用常规方法进行检查,打开诊断画面,查看诊断号000~015,只有#001:motion(正在执行自动运转移动指令)为“1”,其他为“0”,一切正常.我们重新检查。以手动模式进行操作,用手轮来回移动c轴,发现速度很快时,机床报警411:c轴移动中的位置偏差量大于设定值。查看诊断号300(检测轴位置的偏差量)值为24,再查看参数1826(各轴的到位宽度)设定值为20。实际检测到c轴的偏差量>c轴设定的位置偏差量。按复位键xx报警,重新快速移动c轴,记下几次411报警的300诊断值:51、80、22、78,由于几次实际检测c轴的偏差量相差很大,且无规律,应该不是参数1826设定问题,是硬件故障.故障产生的部位可能有:编码器、伺服放大器、编码器信号传输线、伺服电机、伺服电机动力线.从易到难,先检查伺服电机动力线,无接触不良和发热痕迹;更换伺服放大器,故障依旧;当松开伺服电机编码器插座时发现内有明显铜锈迹,用酒精和钢丝刷清洗,并用电吹风吹干后重新试机,诊断号300的值在停止时为“0”,故障排除。分析原因是由于编码器插座接触不良,造成位置反馈信号工作不稳定而出现411报警。
例三:一台大宇t360加工中心,使用fanuc21i-mb系统。机床在回参考点时y轴不能向参考点方向移动,手动操作方式正常。y轴使用挡块式回参考点方式,在回参考点工作方式下,以特定的速度移动,当零位开关检测到信号,y轴减速并停止。然后,y轴通过挡块后,缓慢移动到{dy}栅格点的位置停止,这样就完成y轴回参考点。出现y轴不能向参考点回归方向移动的原因有:
(1)、速度太低。检查倍率开关:如果倍率在速度f0处,查参数1421(f0速度)为400;如果倍率在20%、50%和100%处,通过pmc状态(status)画面,确认x33。6和x33。7(倍率开关输入地址)分别为1、0,0、1,1、1,都正常。再检查参数1404。1(参考点回归速度选择),如果为0(高速),则查参数1420(高速设定值)值,为48000;如果为1(手动移动速度),则查参数1424(手动移动速度)值,为24000,也正常。
(2)、回参考点的起始位置太近,已经使零位开关检测到信号。用手轮把y轴向参考点反方向移动一段距离,再回参考点,故障依旧。难道零位开关坏了?打开pmc状态(status)画面,查到x9。1(y轴零位开关地址)为“1”,用手轮大距离来回移动y轴,x9。1信号不变化,证实了刚才的假设。打开x9。1零位行程开关,发现开关内部有很多冷却水,行程开关触头防水橡皮圈破损。更换一只新的行程开关,重新开机,y轴回原点,机床正常。通过以上故障分析,维修人员要提高数控机床的电气维修技能,关键在于必须熟悉数控机床的性能特点、控制原理,伺服系统、cnc系统的故障处理方法。在维修过程中不断摸索,积累经验,灵活应用所学的维修技术,熟练排除数控机床故障,减少数控机床的停机时间,提高数控机床的使用率,使公司生产得以顺利进行。

郑重声明:资讯 【机床标准|数控机床维修实例分析- oa1cn582 - oa1cn582 - 和讯博客】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——