一、项目介绍
1. 公司的业务范围主要致力于国内外环保产业的BOT 模式建设投资,主要包括城市生活垃圾(工业危险废物)焚烧发电厂、城市医疗垃圾、城市 污水处理厂的投资建设,公司下属电气自控工程技术部,主要从事项目整套电气和自控系统的设计、选型和编程调试工作;从“深圳市医疗废物处置中心”项目设计 使用S7-300软冗余系统作为主控制系统;医疗垃圾处理项目作为我国近几年来的重点项目,国家环保总局非常重视,对主体设备和自控系统的要求也非常高。
2.本系统主要是通过检测现场烟气温度和压力,通过控制调节风机、水泵以及加药装置的频率和控制开关,从而达到控制烟气温度和含量的目的;通过 西门子S7-300系列PLC通过采集和控制模块对设备和现场仪表进行采集和控制,并把信号通过底版总线与CPU处理器传输,由CPU处理器完成处理后, 再通过以太网与工控机连接;本系统有两套xx独立的CPU处理系统,通过IM153-2 分别与远程的I/O模块通过PROFIBUS总线通讯,当一套发 生故障时,备用系统自动投入运行; 当PLC把数据传送到工控机后,通过组态软件进行编程和组态,把数据显示在屏幕上,并在屏幕上制作操作开关对现场设备进行远程控制;并同时自动 把数据转换为OPC的数据传输格式,把需要显示的数据传送给模拟屏。
1. 项目简单工艺主要针对城市医疗垃圾进行处理,医疗垃圾收运后运到处置中心进行焚烧处理,垃圾首先进入焚烧炉和二燃室进行配风焚烧,焚烧后 的烟气通过锅炉进行降温、除酸喷雾塔和布袋除尘器进行除酸和除尘,然后通过35米烟囱直接排放;锅炉产生的蒸汽用于发电或其它用途,本自控系统主要控制垃 圾燃烧后产生的烟气温度和烟气成本含量,保证减少二次污染。
2. 本项目主要使用西门子公司的SIMATIC S7-300系列PLC,模块选型如下:
中央处理器模块 CPU315-2DP 6ES7315-2AG10-0AB0 2块,工作存储器128KB;
电源模块6ES7307-1EA00-0AA0 2块给CPU供电;
通讯模块6GK7343-1EX20-0XE0 2块与计算机进行网络通讯并进行两个CPU之间的冗余通讯;
接口模块6ES7153-2AA02-0XB0 2块进行PROFIBUS远程I/O通讯和系统冗余通讯;
电源模块6EP1333-2AA00 2块给ET200供电;
DI数字量输入模块6ES7321-1BL00-0AA0 5块 采集现场设备的运转及故障状态;
DO数字量输出模块6ES7322-1BL00-0AA0 3块控制现场设备的启停;
AI模拟量输入模块6ES7331-7KF02-0AB0 2块采集现场设备的压力、流量、烟气成分含量以及风机和加药泵的频率信号;
TC热电偶输入模块6ES7331-7PF10-0AB02块 采集1000度以上的烟气和蒸汽温度信号;
RTD热电阻输入模块6ES7331-7PF00-0AB02块采集1000度以下的烟气和蒸汽温度信号
AO模拟量输出模块6ES7332-5HF00-0AB02块通过程序的PID自动调节控制风机和加药装置的频率;
三、控制系统构成
1.本项目的硬件设备主要分为三个大部分:PLC部分、现场设备以及模拟屏部分,主要系统结构选用标准拓扑式结构,现场仪表和设备采集数据连接 到PLC的输入模块、并接收PLC的命令对现场设备进行控制和调节;PLC接收现场设备的数据传输给计算机并传诵计算机下达的控制命令,并内部通过强大的 内部运算国内进行PID自动调节,具体组成和选型依据如下:
PLC 选用西门子的S7-300系列PLC,设计为软冗余系统,PLC本体与远程I/O通讯为PROFIBUS 协议的串口通讯,PLC与计 算机采用以太网,并以以太网作为冗余网络;中控室计划设计为两台工业计算机模拟屏等设备,与计算机的通讯采用RS232直接串口通讯,软件选用 WINCC.0组态软件。
现场采集和显示控制设备,基本选用国产元件,一般选用的测量1200度以上的温度S分度热电偶,1200度以下500度以上用S分度热电 偶,500度以下用PT100热电阻测量,直接与相应的PLC模块连接,不需要任何的变送器元件;压力选用压力差压变送器把压力信号变成4-20mA的标 准信号送到AI模块;电机的转速通过变频器调节,频率信号通过AI 模块输入,频率的设定通过AO 模块输出4-20mA的标准信号进行控制,启停控制通 过DO模块控制,设备状态信号通过DI模块输入。
2.附加系统设备主要有变频器、压力变送器、温度传感器、智能仪表和控制继电器等,大部分设备与PLC之间全部采用硬连接,硬件配置及网络结构 见下图:
3.多种方案的比较
过于系统选型方案的比较,由于以前工程的冗余控制系统一直使用国内的DCS系统或者PLC的硬冗余系统,但从使用效果以及造价成本方面考虑,国 外DCS系统价格非常昂贵,国内DCS系统又不是特别稳定;用PLC硬冗余系统也存在价格比较贵的原因;通过比较,决定用价格相对便宜而性能又比较稳定的 西门子软冗余系统尝试使用。
四、控制系统完成功能
1.本系统的主要工作分以下几个方面:
Ø 软冗余功能的完成
软件冗余是西门子公司实现冗余功能的一种低成本解决方案,可以应用于对主备系统切换时间要求不高的控制系统中,节约成本。但在垃圾焚烧项目中对 设备的控制要求非常严格,也就是说控制设备在冗余切换中{jd1}不能断开,所以本人根据西门子公司的软冗余手册进行调试和编程,{zh1}效果非常好,{jd1}不会出现 切换设备中断的现象,所以给下面的工作带来了巨大信心,具体调试过程在西门子的“软冗余文章”全部有描述,在此不做过多的描述。
Ø控制功能的完成
本系统的自动控制功能主要分以下几个部分:
一次风机、二次风机以及引风机的联动控制
在本系统中,焚烧系统的焚烧炉体转动的速度、加料电机的转速、一次风机、二次风机以及引风机的运转频率全部联动控制;当引风机开启后,一次风 机、二次风机才能开启,根据温度和烟气的氧气含量控制炉体转动的速度、加料电机的转速、一次风机、二次风机的频率进行调速控制,直接利用STEP 7的 PID 模块,直接可通过DB 模块直接设定设定值以及积分时间,非常简便;一燃室的烟气温度控制到850度,二燃室的烟气温度控制到1200度,使之不 产生二恶英;一燃室温度过高时增大进料电机速度,同时减小一次风风机速度,同时要保证烟气的氧气含量在19-21之间,反之亦然;二燃室温度过高时增减小 一次风风机速度,同时增加二次风风机速度,同时要保证烟气的氧气含量在19-21之间,反之亦然;并且在控制一二次风的时候,必须自动调节引风机速度,保 证烟道压力保证在-150PA左右。
碱液站的自动控制
在除酸喷雾塔中需要喷洒碱液以保证烟气的酸碱度,同上面一样直接利用STEP 7的PID 模块,直接可通过DB 模块直接设定设定值以及积分 时间,非常简便;
布袋除尘器的自动控制
设定温度值,利用PLC 内部的比较指令,温度范围在130-190度之间时,启动布袋除尘器,超出范围时,通过PLC程序启动旁通阀,保护布 袋。
锅炉给水自动控制
锅炉汽包水位是确保安全生产和维护正常供汽的主要条件,一般要求水位维持在设计水位的±50mm 范围内;设定锅炉给水水位,通过PID 模块 自动调节给水阀门的开度,从而达到控制锅炉水位的功能。
系统最终检测结果:
PLC 系统采集正常,数据显示和动作控制的时间不超过500ms ,数据交换的准确率为{bfb};
PROFIBUS 传输正常,没有掉落模块的情况出现;
PLC 数据传输xx,模拟量的xx度可以达到13BIT;
冗余系统正常,没有出现主从系统切换时中断,切换时一切控制正常,包括控制继电器不会断开、模拟量输出控制变频器转速不会丢失等;
模拟屏显示正常、数据刷新正常,数据刷新速度为1000ms;
2.在本项目的调试过程中,应该说是非常顺利的,只是在最开始的时候由于软冗余系统在深圳比较少用,所以在刚开始调试时比较担心,但经过西门子 公司的技术支持,调试非常顺利,在刚开始就确认冗余切换没问题。
3.工艺及主要设备组态界面
3.1 工艺图界面
3.2 变频器控制画面
3.3 碱液站控制画面
五、结束语
本系统于2005年2月投入使用至今已近20个月,运行顺利,用户非常满意;目前本系统已经成功推广到南昌、长沙、成都、青岛、大连等地的医疗 垃圾处理系统以及广东番禺绿由工业危险废物焚烧发电厂中,用户反映非常良好。
该SIEMENS S7-300软冗余系统已在生产中得到实际使用,为企业带来了可观的经济效益,在该系统中,PLC系统的应用得到了充分的展 示,这种冗余配置广泛的推广到其它行业应用提供一定的参考价值。
六、应用体会
本系统自选型以来,经历了许多困难,因为以前都使用硬冗余的PLC ,比如AB的PLC5系列或者其它品牌的DCS系统,但由于上述系统造价非 常昂贵,而部分国产的DCS系统非常不稳定,我们的项目为BOT 项目而且有要求条件不是太高,所以既要降低成本,又要保证性能,所以通过比较,决定“深 圳市医疗废物处置中心”项目实验,如果可行就进行推广,目前已经在公司项目正式批量使用,甚感欣慰。
通过上述项目,证实西门子S7-300软冗余系统xx可以满足“垃圾焚烧发电厂”的技术要求,基本实现无扰切换。并且通过WINCC6.0开放 的OPC接口,完成了与模拟屏的数据通讯,积累了一定的应用经验。