2005年5月19日,我们接到上级通知:去奥瑞安公司的DNP02井进行检泵和捞砂作业。这口井是一口羽状水平井,水平井在当时是比较先进的,所谓羽状水平井,顾名思义,就是在目的层段钻完主水平井眼后,再在目的层呈羽状钻多支水平井眼。该井垂直井段深255米,日产气量曾达到1.5万立方米,随着排采的不断进行,产气量逐渐减少。根据情况初步判断:一是泵挂的问题,需要检泵;另一个是出砂或煤粉严重,掩埋了煤层,需要进行井筒处理,也就是进行捞砂作业。有人可能要问:为什么不用泵车洗井冲砂呢?这是因为煤层气井经过一段时间的排采后,煤层或多或少的要漏失,有的井还没排采就漏失很严重了,而且洗井时造成的井底回压极易对煤层造成伤害,使煤层形成二次堵塞,所以用捞砂泵是{zh0}的方法之一。
我们使用的捞砂泵是CB-TH—70X4000型,它的下井管柱次序是:底阀、储砂油管、捞砂泵、动力油管;储砂油管的长度根据套管中砂子的多少而定,然后再加长100米。它的工作原理是:工作时底阀接触砂面,底阀、储砂油管、砂泵泵筒的重量由砂面支撑;这时上部单流阀关闭,下部底阀打开,井液携带砂子进入储砂油管,储砂油管中砂子和井液上行时,由于砂子比重比井液的大,故砂子下沉,井液上升。当动力油管下放时,活塞杆、软活塞和硬活塞下降,这时上部单流阀打开,下部底阀关闭,砂子不能回到套管中,而上面不含砂的井液经过上部单流阀和循环口又回到油套环形空间;经过反复抽吸即可把井中的砂子全部抽入到储砂油管中。然后起出管柱即可将砂子带出。
合同规定:检泵过程中出现的管线、抽油机等的拆卸、安装工作均由乙方承担;乙方接到甲方作业通知后,应在24小时内到达施工现场,48小时内作业完毕(不含进场和撤离时间),并经甲方验收合格。第二天,我们就驱车前往,行驶了30多公里后到达了DNP02井场。由于井口套压还有0.01MPa,气产量达160m3/hr,因此决定继续套管放压,次日根据产气情况再确定何时开始作业。
5月21日8:00仍有130m3/hr的气产量。根据预先商定好的措施,接好灌水管线,发现灌水措施行之有效,可保证安全作业,因此决定开始检泵、捞砂作业。接着就开始挖地锚坑,立井架,摆抽油机驴头等,做好了开工准备,并经甲方验收合格准予开工。起出抽油杆后,检查抽油杆串完整无缺,只是发现有三、四处抽油杆接箍有磨损现象,决定更换被磨损的接箍并在各磨损处加装扶正器。检查柱塞本体基本无磨损,上凡尔活动灵活、无煤粉;下凡尔活动灵活、但有大量煤粉。然后加深油管8根,实探砂面深度为244.84m。起出泵挂管柱,油管串基本正常,只是滤砂管外表面有少量煤泥水,沉砂管中有大约1/4-1/3的煤泥,其余为黑水。泵挂没有问题那是什么原因造成的不出水呢?还有一个地方没检查,就是该井装有不压井装置。于是,立即对不压井装置进行拆卸,检查后发现其内部积存有少量细煤粉,但开关井动作正常,凡尔工作正常。拆开柱塞下游动凡尔后发现,其凡尔球上部粘挂了一个橡胶密封圈,经检查为不压井装置上的密封圈。经现场分析后确认此密封圈即为本次泵突然不出水的主要原因。推想的大致经过应为该密封圈从不压井装置掉出后被吸到泵筒内,后被吸到柱塞下游动凡尔球与凡尔座之间,使得柱塞下游动凡尔闭合不严造成井口不出水。以后经现场数次碰泵运行后,将该密封圈吸到了凡尔球上,因此井口又可以出水了。
根据现场情况,确定一次下8根沉砂管一次打捞完毕。{dy}次捞砂至246.94m处遇阻,上提后发现最下部的一根半油管中充满煤泥,清洗后发现其中有10-20mm粒径的煤块和水泥块。第二次捞砂仍然至246.94m处遇阻,反复抽吸数十次未见进尺,分析此处可能遇硬物,停捞。经甲方同意下步下泵,我们将泵清洗干净后下入井内,挂抽油机试抽,冲程1.8m,冲次3.5次/min,试抽出水。干完活已是晚上10点多钟,我们才回去休息。 5月22日平整、清理、恢复井场原貌,擦拭抽油机、接好流程管线,经甲方验收合格后,我们才收井架返回。
通过这次捞砂,我认为应该将捞砂泵底阀的引鞋略加改进,要是笔尖成螺旋状的是否会好一些,针对这样的煤层气井特别更有效。
(吉斌)
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