赤铁矿浮选新工艺和新设备的应用研究报告

赤铁矿浮选新工艺和新设备的应用研究报告

 

齐大山贫赤铁矿选矿新工艺新药剂与新设备研究及应用

 

摘要齐选厂是国内大型贫赤铁矿选矿厂,由于选矿工艺和装备落后,其产品质量和成本满足不了市场需求。经过选矿新工艺新药剂与新设备的试验研究,使贫赤铁矿的选矿关键技术取得突破。应用这些研究成果对齐选厂全面实施技术改造,使精矿品位突破67,居国际赤铁矿选矿技术的{lx1}水平,取得了特别巨大的经济效益和社会效益。

齐大山选矿厂是年处理700万t贫赤铁矿的大型选矿厂。改造前的生产工艺流程为原矿经粗中两段破碎后筛分成块矿和粉矿;块矿采用焙烧磁选工艺处理,粉矿采用阶段磨矿,粗细选重一磁一弱酸性正浮选工艺处理。2000年全厂铁精矿品位63.51,吨精矿成本225.44元,选厂年亏损1800万元。其产品质量和成本都不能满足市场需求,在激烈的市场竞争中,选厂的生存和发展面临绝境。

为此,鞍矿公司于1998年下达提高齐选厂精矿品位的研究课题,并于2001年该项目正式列人国家“十五”科技攻关计划。经过两年多时间,研究成功优化组合的高效选矿新工—阶段磨矿粗细分选重一磁一阴离子反浮选工艺流程。

鞍矿公司应用该课题的研究成果,于2000一2001年投资1.26亿元完成了对齐选厂的全面技术改造。实施后在选矿回收率略有提高并保持齐选厂原有生产规模的情况下,精矿品位提高3.63个百分点,达到67. 14,吨精矿选矿药剂成本降低24. 89 %;由于淘汰了传统落后的焙烧磁选工艺,选矿能耗降低46. 93,吨精矿成本降低3.28%;齐选厂冶炼每年新增综合经济效益2.37亿元,同时还节省原计划煤气管道大修费用5600万元,杜绝了焙烧使用煤气造成的人身安全和环境污染,具有明显的社会效益。改造后齐选厂工艺技术达到国内{lx1}、国际{yl}水平,被中国企业联合会、中国企业家协会授予中国企业新纪录,为中国贫赤铁矿选矿创出一条“高起点,少投人,快产出,高效·274·2003中国钢铁年会论文集圆”技改道路和可持续发展要求的选矿新技术。矿石性质及改造前生产现状1.1齐大山矿石性质简述齐大山铁矿床属于鞍山式沉积变质矿床。矿体地表及浅部为氧化矿,向深部经过半氧化矿变为未

氧化矿,矿床氧化程度较深,深度在一200一一400m左右。目前选厂所处理的矿石属于由氧化矿向半氧化矿过渡的混合矿石,原矿品位为28%一31%,平均品位为29.5%, Fe03 . 5 % -7 . 5 %,矿石普氏硬度系数为13一15。矿石的化学成分和矿物组成比较简单,矿石的化学分析和铁物相分析见表1和表2.铁矿物,其原因是齐大山矿石有20%左右的石英及闪石中包裹0 . 015mm以下的铁矿物(以磁性铁居多),这种结构在通常磨矿粒度下形成脉石包裹

星点状铁矿物的贫连生体,所以齐大山矿石用磁选法很难得到高品位精矿。综上所述,齐大山矿石适合于阶段磨矿,在粗磨条件下(产品粒度一200目在60%左右)得精抛尾,中矿再磨再选。1.2改造前生产现状及存在问题的分析表1矿石化学多元素分析  

┌───┬───┬───┬───┬──┬──┬───┬───┐

│元素  │TFe   │S Fe  │Fe)   │CaO │MBO │S峡   │A1203 │

├───┼───┼───┼───┼──┼──┼───┼───┤

│含量/%│29.60 │29.30 │5.66  │0.82│0.95│52.87 │1.48  │

├───┼───┼───┼───┼──┼──┼───┼───┤

│元素  │P     │S     │Mn0   │Na20│K20 │Tiq   │烧损  │

├───┼───┼───┼───┼──┼──┼───┼───┤

│含量/%│0.04  │0.03  │0.085 │0.03│0.20│0.04  │1.05  │

└───┴───┴───┴───┴──┴──┴───┴───┘

表2矿石铁物相分析

┌────┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┐

│铁矿物  │磁铁矿│假象和  │赤褐  │硅酸铁│碳酸铁│黄铁矿│合计  │

│        │      │半假象  │铁矿  │      │      │      │      │

│        │      ├────┤      │      │      │      │      │

│        │      │刃、队切│      │      │      │      │      │

├────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤

│含量/%  │9.17  │4.13    │14.54 │1.30  │0.43  │0.03  │29.60 │

├────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┤

│占有率/%│30.98 │13.95   │49.12 │4.39  │1.46  │0.10  │100.00│

└────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┘

矿石具有典型的条带构造,矿物嵌布特征比较简单和嵌布粒度不均匀的细粒浸染贫赤铁矿石,铁小在0. 005mm以下;石英结晶粒度平均为0 . 076rnm,{zd0}在1.5二以上,最小在0.O1Om以下。磨矿粒度与矿物解离度的关系见表30表3不同磨矿粒度与矿物单体解离度的关系

(%)

┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐

│磨矿粒度  │46.98 │54.68 │66.27 │77.01 │83.53 │89.25 │95.45 │

│(一200口) │      │      │      │      │      │      │      │

├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│铁矿物单  │56.46 │64.85 │77.19 │82.66 │89.35 │94.30 │96.00 │

│体解离度  │      │      │      │      │      │      │      │

├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│脉石矿物单│40.86 │48.32 │59.48 │67.65 │72.96 │79.60 │82.36 │

│体解离度  │      │      │      │      │      │      │      │

└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

由表3可见,在一200目为55 % - 65%的磨矿

粒度条件下,铁矿物解离度就可达到65%一750/00

脉石结晶粒度虽然比铁矿物粗,但其解离度却低于

1.2.1破碎及二选存在的问题

(1)中碎产品粒度粗(100一omm),带来焙烧

人炉粒度大,级别宽,造成焙烧矿质量低,消耗

高。

(2)焙烧设备和工艺陈旧落后、低效高耗,造

成每吨焙烧矿仅煤气费就高达20元左右。

(3)焙烧矿剩磁和矫顽力大,采用现有单一磁

选细筛流程和磁一重工艺选别,其精矿品位低,只

能达到63.4%左右。

1.2.2一选生产现状和流程结构分析

一选的阶段磨矿粗细分选重一磁一酸性正浮选工

艺是鞍矿公司独立承担完成的国家“六五”科技攻

关课题。该工艺自1985年改造投产后,经过15年

的生产验证,其中的阶段磨矿粗细分选和粗粒采用

的工艺、设备及技术经济指标至今仍然具有当代先

进水平,但是细粒选别部分技术指标低、工艺和设

备存在较大问题。

(1)弱磁选提前选出最终精矿这种流程结构不

合理。根据齐大山矿石特点,采用弱磁选得不到高

品位精矿;尽管细粒物料中铁矿物解离度高达

85%-90%,采用磁一脱一磁加上细筛工艺,选出的

精矿其品位也只有62%左右。齐大山矿石的FeO

在3.5-7.5之间波动,弱磁作业提前选出最终精

矿导致浮选的给矿品位、浓度和矿量无法稳定,造

成其药剂制度和操作条件在调整上很难及时与给矿

条件的大幅度变化相适应,从而使浮选过程难以处

在{zj0}状态和取得应有指标。

(2)现有的选矿药剂和弱酸性正浮选工艺选出

的精矿品位只能在60%左右。石油磺酸钠药剂对

+0.056铁矿物和磁性铁回收能力较低,同时对

- 0 . 022rnm细级别选择性很差。齐大山矿石中含

有可浮性较好的闪石类脉石,采用正浮选工艺很容

易将其浮人精矿中降低其品位。

( 3) Shp-2000型强磁机设备陈旧落后、性能低

效高耗,是影响回收率和浮选分选效率的技术关键。综上所述,齐选厂选矿新技术与装备研究和实

施的总体思路是:充分利用齐大山矿石矿物嵌布粒

度粗细不均的特点,以一选现有工艺为框架,保留其

阶段磨矿粗细分选和粗粒选别的工艺和设备,对细

粒选别部分开展优化工艺和装备的试验研究及实施

应用;成功后彻底淘汰传统落后的焙烧磁选工艺,使

齐选厂选矿工艺和设备达到国内{yl}水平。

2试验研究工作

2.1选矿新工艺试验研究

该项工作由鞍矿公司矿山研究所承担,时间从

1998年3月至2000年9月共两年半。从流程优化

的实验室研究工作开始,成功后先后在齐选厂一选

车间开展两次单系统工业试验和长达22天的半场

对比生产验证试验。经历了选厂各种供矿条件、反

复验证了所推荐的新工艺是当代技术条件下的{zj0}

选择,试验取得的数据重复性好、可信度高,指标

先进可靠,从而为全厂改造设计提供了可靠依

据。

2.1.1工艺流程优化试验

根据齐大山矿石特点,在详细分析齐选厂一选

现生产工艺的基础上,充分吸收和借鉴以前的研究

成果,拟定出选矿新工艺流程为:保留一选现有生

产流程中的阶段磨矿粗细分选和粗粒选别部分的工

艺和设备,仅对细粒选别流程开展优化试验,并拟

定4个流程试验方案进行对比。4个流程方案试验

结果见表40

弱磁不出最终精矿的工艺流程不论是阴离子反

浮选还是弱酸性正浮选均可以使精矿品位达到

65%以上,与弱磁出最终精矿工艺相比,精矿品位

提高2.91个百分点,回收率降低了3个百分点,

可见弱磁不出最终精矿的工艺合理。阴离子反浮选

与弱酸性正浮选相比,浮精品位提高0.66个百分

点,浮尾品位降低0.23个百分点,可见采用前者

更为先进。所以推荐弱磁一强磁一阴离子反浮选工艺

开展工业试验。

2.1.2工业试验及结果

工业试验在齐选厂一选车间开展,在两次单系

统工业试验取得成功的基础上,又于2000年8月

开展连续22天的半场工业试验,其结果见表50

工业试验结果与小试验指标相符,但总体指标

不够理想。原因是使用的强磁机和选矿药剂不能代

表当代{zxj}水平,为此又开展了选矿新药剂研制

和新设备的应用试验。

2.2 MZ-21选矿新药剂与选矿试验

RA-315阴离子反浮选捕收剂成功应用使齐

大山贫赤铁矿精矿品位突破65。由马鞍山矿山

研究所研制的Sh-37选矿药剂代替RA-315在调

选厂工业试验证明,该药剂明显好于RA-315 0

在此基础上,鞍矿公司提出与马院合作开发适合齐

选厂新工艺中浮选给矿性质的新药剂。

2.2.1 1V1Z一一21药剂研制及扩大化和工业化生

(1)原料及合成优化研究

表4 4个流程方案试验结果

(%)

┌───────────┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬────┬────┐

│流程试验方案          │混磁精│浮给  │浮精  │浮尾  │浮选作业│弱磁精│细粒终精│细粒选矿│

│                      │品位  │品位  │品位  │品位  │回收率  │品位  │  品位  │  回收率│

├───────────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┤

│方案1:弱磁一强磁一阴  │44.77 │44.77 │65.95 │14.07 │87.18   │      │65.95   │87.18   │

│    离子反浮选        │      │      │      │      │        │      │        │        │

├───────────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┤

│方案2:弱磁一强磁一弱  │44.77 │44.77 │65.12 │14.73 │86.72   │      │65.12   │86.72   │

│    酸性正浮选        │      │      │      │      │        │      │        │        │

├───────────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┤

│方案3:弱磁(出终精)一强│44.77 │34.2  │64.01 │12.71 │78.4    │61.84 │62.72   │89.81   │

│    磁阴离子反浮选    │      │      │      │      │        │      │        │        │

├───────────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┤

│方案4:弱磁(出终精)一强│44.77 │34.2  │63.52 │12.51 │78.97   │61.84 │62.53   │90.08   │

│    磁弱酸性正浮选    │      │      │      │      │        │      │        │        │

└───────────┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴────┴────┘

表5工业试验及结果

┌────┬──────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┐

│项目指标│原矿        │终精品位│终尾品位│铁回收率│重精品位│磁精品位│浮精品位│强尾品位│重尾品位│浮尾品位│          │

│  /%    │            │        │        │        │        │        │        │        │        │        ├─────┤

│        ├───┬──┤        │        │        │        │        │        │        │        │        │  刀/礼度 │

│        │品位  │re" │        │        │        │        │        │        │        │        │        │(一200目) │

├────┼───┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│试验    │28.5  │5.90│65.1    │12.35   │70.09   │64.74   │        │65.72   │12.32   │10.57   │14.36   │63.25     │

├────┼───┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│生产    │28.58 │5.90│63.11   │11.99   │71.65   │64.60   │62.08   │59.12   │12.52   │10.01   │13.07   │61.26     │

└────┴───┴──┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

经过反复试验和优化筛选、确定主要原料为:

高碳酸(石化及轻工产品),反应剂工、H(无机

化工产品),助剂工、11(表面活性剂或乳化剂)、

催化剂。上述原料具有来源广、质量稳定且市场价

格波动小。合成工艺参数见表60

表6药剂合成工艺参数表

比结果可见,MZ-21药剂效果{zh0},由此确定采

用该选矿药剂与RA-315做对比工业试验。

表8 3种药剂的选矿小试结果

药剂名称

药剂用量(给矿)

奄. t一‘

产品

名称

产率

/%

品位

/%

回收率

/%

NaOH: 1500

精矿}52.56}66.30}86.67

47.44

100.00

11.30}13.33

51.88

48.12

12.26{14.72

40.08}100.00

矿-矿-矿-矿-矿-矿-矿一矿

尾-给-精一尾-给-精-尾一给

MZ-2‘一浅梦斋;1000;CaO: 300;

捕收剂:450

RA-315

NaOH: 1500;

淀粉:1500;

合成工艺过程:主原料净化后加人反应剂工和

11在催化剂作用下进行主反应,然后加人水解剂进

行水解反应,再加人助剂工和11进行助剂化反应,

{zh1}用NaOH皂化成最终产品。其质量标准见表

7n

CaO: 300;

捕收剂:734

Sh-37

NaOH: 1500;

淀粉:1170;

CaO: 300;

捕收剂:555

100.00

52.21

65.93}85.44

47.79

100.00

表7药剂质t标准

(%)

┌──┬────┬───┬────┬───┬──┐

│名称│有效含量│有机物│水不溶物│无机盐│碘值│

│    │        │含量  │及杂质  │      │    │

├──┼────┼───┼────┼───┼──┤

│含量│50一53  │44一58│<0.5    │簇2.0 │<40 │

└──┴────┴───┴────┴───┴──┘

(2)药剂扩大化及工业化生产

在马鞍山矿山研究院的每批次1000kg规模扩

大试验装置上试生产50t药剂,供齐选厂一选半场

工业试验使用。工业试验成功后,于2001年8月

在鞍山建成年产600t规模的药剂生产线。该产品

通过了鞍山市技术监督局和环保局的质量环保验

收。

2.2.2 MZ-21药剂选矿试验

3种药剂的选矿小试结果见表8。由试验的对

2.3 Slon-1500立环脉动高梯度磁选机工业试验

Shp-2000型在齐选厂使用16年证明,设备

性能差,分选效率和脱泥效率低,DGYC-1860多

元高梯度永磁强磁机在齐选厂运行3年,处理能力

较低,分选指标也不理想。为了给齐选厂新工艺改

造提供高效节能的新设备,鞍矿公司于2000年10

月主动与赣州有色冶金研究所合作在齐选厂一选开

展Slon-1500脉动立环强磁机工业试验。

2 .3 .1

2 .3.2

室内样机小试结果见表10

工业试验及结果

(1)条件试验完成后,在齐选厂一选开展3种

强磁机对比工业试验。3个月连续运转对比结果见

表11。

表91个月的半场工业试验结果

┌────┬──────────────────────┬────────┬─────────────┐

│系统    │药剂                                        │浮选指标        │对比                      │

│        ├─────────┬───────┬────┼────┬───┤                          │

│        │用量(精矿)/g.t一‘│单价/元·t一‘│费用/元 │项目    │指标  │                          │

├────┼─────────┼───────┼────┼────┼───┼─────────────┤

│试验半场│NaOH 873.8        │1643          │1.44    │精矿品位│66.63 │  试验半场吨精矿药剂费    │

│        ├─────────┼───────┼────┼────┼───┤5.40元,生产半场吨精矿药  │

│        │淀粉691.0         │2000          │1.38    │尾矿品位│16.60 │剂费7.11元,降低4.03 ,76  │

│        ├─────────┼───────┼────┼────┼───┤                          │

│        │Ca0 346.9         │550           │0.19    │给矿品位│41.59 │                          │

│        ├─────────┼───────┼────┼────┼───┤                          │

│        │MZ-2't 251.3      │9500          │2.39    │回收率  │80.02 │                          │

├────┼─────────┼───────┼────┼────┼───┼─────────────┤

│生产半场│NaOH 936.9        │1643          │1.54    │精矿品位│65.97 │  浮精品位提高0.66个百分  │

│        ├─────────┼───────┼────┼────┼───┤点,浮尾品位下降0.27个白- │

│        │淀粉1167.6        │2000          │2.34    │尾矿品位│16.87 │分点                      │

│        ├─────────┼───────┼────┼────┼───┤                          │

│        │Ca0 346.9         │550           │0.19    │给矿品位│41.59 │                          │

│        ├─────────┼───────┼────┼────┼───┤                          │

│        │RA-315 358.1      │8500          │3.04    │回收率  │79.86 │                          │

└────┴─────────┴───────┴────┴────┴───┴─────────────┘

(2)水、电消耗对比结果见表120

(3)有利于改善浮选作业指标见表130

2.4试验研究评述

表10室内样机小试结果

(%)

┌─────┬───────┬───┬───┬───┬───┬───┐

│矿样      │设备          │给矿  │精矿  │尾矿  │精矿  │回收率│

│          │              │品位  │品位  │品位  │产率  │      │

├─────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┤

│  齐选厂强│    Slon      │17.50 │30.01 │9.89  │37.82 │64.86 │

│磁作业给矿│型试验指标    │      │      │      │      │      │

│          ├───────┼───┼───┼───┼───┼───┤

│          │  Shl)一-2000 │17.50 │27.12 │12.81 │32.77 │50.79 │

│          │当时生产指标  │      │      │      │      │      │

│          ├───────┼───┼───┼───┼───┼───┤

│          │对比          │0     │2.89  │一2.92│.5.05 │14.07 │

└─────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┘

表n3种强磁机对比工业试验对比结果

┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┐

│设备      │给矿品│精矿品│尾矿品│精矿产│作业回│台时    │设备运│

│          │位/%  │位/%  │位/%  │率/%  │收率/%│/t" h一1│转率/%│

├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│Slon-1500 │14.66 │28.18 │8.17  │32.43 │62.35 │34.50   │99.3  │

├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│DGYC-1860 │15.43 │夕5_22│10.01 │35.63 │58.24 │30.37   │99.0  │

│          │      ├───┤      │      │      │        │      │

│          │      │      │      │      │      │        │      │

├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│Shp-2000  │14.56 │24.36 │10.95 │26.92 │45.04 │35.52   │80.0  │

├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│与DGYC-   │一0.77│2.96  │一1.84│一3.20│4.11  │4.13    │0.3   │

│1860对比  │      │      │      │      │      │        │      │

├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│与Shp-    │0.10  │3.82  │一2.78│5.51  │17.31 │一1.02  │19.3  │

│2000对比  │      │      │      │      │      │        │      │

└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┘

表12 3种强磁机水、电消耗对比结果

┌─────┬───┬────┬───┬────┬─────┬─────┐

│设备      │台时/ │单机耗  │单机耗│吨原矿  │  吨原矿  │与Shlr--  │

│          │t"h一i│水量/   │电量/ │水耗/   │  电耗/   │2000对比  │

│          │      │m 3"h一i│kW"h  │m 3"t一t│kW-h"t一t │          │

├─────┼───┼────┼───┼────┼─────┼─────┤

│Slon-1500 │34.5  │54      │47.78 │0.676   │0.598     │吨原矿节  │

│          │      │        │      │        │          │水22.7496 │

├─────┼───┼────┼───┼────┼─────┼─────┤

│Shp-2000  │35.52 │72      │121.05│0.875   │1.472     │          │

│          │      │        ├───┤        │          │          │

│          │      │        │      │        │          │          │

├─────┼───┼────┼───┼────┼─────┼─────┤

│DGYC-1860 │30.37 │48      │8.293 │0.683   │0.118     │吨原矿节  │

│          │      │        │      │        │          │电59.380,6│

└─────┴───┴────┴───┴────┴─────┴─────┘

表13采用S1otr-1500强磁机后浮选作业

指标与现场对比结果

┌───────┬───┬───┬───┬───┬──────────────┐

│ru }          │浮给  │浮精  │浮尾  │作业  │药剂单耗(原矿)乍            │

│              │品位  │品位  │品位  │回收  ├──┬───┬───┬───┤

│              │/%    │/%    │/%    │率/%  │NaOH│淀粉  │Ca0   │RA-   │

│              │      │      │      │      │    │      │      │315   │

├───────┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┤

│    3二旧1500 │41.96 │65.65 │13.12 │85.90 │310 │377.5 │91.4  │103.5 │

│精矿与现      │      │      │      │      │    │      │      │      │

│场弱、中      │      │      │      │      │    │      │      │      │

│磁精矿混      │      │      │      │      │    │      │      │      │

│合闭路试      │      │      │      │      │    │      │      │      │

│验            │      │      │      │      │    │      │      │      │

├───────┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼───┤

│  同期现      │40.39 │64.93 │14.28 │82.87 │310 │378.0 │101.6 │117.5 │

│场浮选作      │      │      │      │      │    │      │      │      │

│业生产指      │      │      │      │      │    │      │      │      │

│标            │      │      │      │      │    │      │      │      │

└───────┴───┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴───┘

(1)选矿新工艺保留了齐选厂一选原有的阶段

磨矿粗细分选和粗粒选别工艺,其理由一是适应矿

石特点;二是这部分工艺经过十几年生产验证从工

艺、设备和指标都是先进可靠的,具有一举多得的

优势。

1)对已单体解离的矿物提前及时分选出来,

可以减少由于过磨造成的金属流失,有利于提高铁

回收率。

2)粗粒选别流程采用重一磁联合工艺,可以实

现在粗磨条件下得精抛尾,只对余下的连生体再磨

再选,可以减少二次磨矿负荷,实现少开二次磨机

台数,收到降低磨矿成本的效果。

3)大部分矿量进人工序成本低的粗粒选别作

业,可以减少进人工序成本较高作业(强磁、浮

选)的矿量,对降低精矿成本有利。

4)在生产中可以通过调整二次磨机运转台数

适应不同结晶粒度的矿石性质。

5)采用粗细分选工艺,实现物料窄级别人选,

充分满足选别设备适宜人选粒度范围的要求,有利

于提高其分选效果。

(2)细粒选别流程取消了弱磁得最终精矿,采用

弱磁一强磁阴离子反浮选工艺,简化了流程结构,确保

获得高品位精矿,更加适应原矿Fe(〕波动。

(3) MZ-21新型选矿药剂与RA-315相比,

捕收能力强,选择性好,浮选速度快,对矿石性质

有较强的适应性。齐选厂新工艺采用该药剂取代

RA-315,浮尾品位降低0.27个百分点,浮精品

位提高0.66个百分点,同时吨精矿药剂成本降低

24.05%,收到提质和降耗双重效果。该药剂原料

来源广,合成工艺简单,产品质量稳定,属于无

毒、无污染符合环保要求的新药剂。

(4) Slon型脉动立环强磁机的设备性能、分选

指标、脱泥效果、运营费用和设备造价远远好于其他

同类设备。Slon-1500在使用似Tnm棒介质的两

个月对比考察中,与Shp-2000相比,精矿品位提

高3.83个百分点,尾矿品位下降3.15个百分点。

3实施应用及效果

3.1设计指标见表14

3.2工程内容

在总体设计完成后,于2000年末首先完成一2003中国钢铁年会论文集

i

选改造。包括药剂配制系统,更新BF型浮选机以

及2002年5月更新Slon型脉动立环强磁机。

表15改造前改造后生产指标对比表

表14齐选厂设计指标

┌─────────┬───┬───┬───┬───┐

│项目              │半场工│一选  │二选  │全厂  │

│                  │业试验│设计  │设计  │设计  │

├─────────┼───┼───┼───┼───┤

│原矿一量历t,a一‘ │      │300   │420   │720   │

├─────────┼───┼───┼───┼───┤

│精矿量历Va’      │      │92.11 │140.61│232.72│

├─────────┼───┼───┼───┼───┤

│原矿品位/%        │28.58 │28.58 │29.45 │29.09 │

├─────────┼───┼───┼───┼───┤

│精矿品位/%        │65.10 │65.18 │65.00 │65.07 │

├─────────┼───┼───┼───┼───┤

│尾矿品位/%        │12.35 │12.00 │11.50 │11.71 │

├─────────┼───┼───┼───┼───┤

│铁回收率/%        │70.09 │70.01 │74.00 │72.86 │

├─────────┼───┼───┼───┼───┤

│选矿比/%          │3.250 │3.257 │2.987 │3.094 │

└─────────┴───┴───┴───┴───┘

在一选新工艺投产成功后于2001年末完成了

全厂总体改造。

(1)破碎系统。保留原有两段开路破碎筛分,

一选仍处理20 - Onun粉矿。更新1台H8000型中

破机,新装两台Hp800破碎机和4台泰勒圆振动

筛组成闭路细碎系统,将75一20块矿碎成12一

Omm物料为二选供矿。

(2)二选取消焙烧磁选工艺,改为阶段磨矿粗

细分选重一磁一阴离子反浮选新工艺。工程内容包括

改造原二选主厂房,新建二选重磁浮及配药厂房,

并选择了Slon-1750脉动立环和BF, JJF浮选机

等国内先进设备。

(3)新建水处理系统使全厂回水利用率达

90%左右,采用盘式过滤机更新原有筒式内滤式过

滤机,解决了阴离子反浮选精矿过滤问题。

3 .3.2

表16、表

表16

选矿能耗和药剂成本大幅度降低(见

17)

二选车间技术改造前后能耗指标对比表

3.3实施后的效果

表17一选车间新工艺使用RA-315

和M2-21的药荆成本对比表

鞍矿公司齐选厂工艺技术改造于2001年末全

部结束并投人运行,经过近3个月生产调试,其新

工艺、新药剂、新设备组合的新选别工艺流程全面

超过设计指标。铁精矿品位与改造前相比提高

3.63个百分点,与设计相比提高2.07个百分点;

尾矿品位与改造前相比升高0.16个百分点,与设

计相比降低0.89个百分点。技术改造取得了精矿

品位大幅度提高,尾矿品位基本没有升高的结果,

由于采用了新药剂、新设备,并取消焙烧环节,使

选别工序成本降低。精矿品位大幅度提高为炼铁人

炉品位提高,生铁成本降低奠定了基础。选矿成本

降低为齐选厂自身经济效益的提高创造了条件。

2002年齐选厂已从改造前鞍矿公司亏损大户转变

为盈利企业。

3.3.1技术指标大幅度提高(见表15)

吨精矿药剂费用前者为6.26元,后者为4.70元,

使用NI2-21药剂成本降低24 . 89 '76

3.3.3经济效益巨大

(1)新工艺投产后大幅度提高精矿品位,并降

低了成本,2002年在齐选厂实现年新增效益800.0·279·

万元。

(2)由于铁精矿品位提高和SiOz含量降低,

使炼铁人炉品位提高2.78个百分点,在炼铁系统

年新增效益5746万元。

(3)新工艺改造淘汰了原焙烧工艺,节省下来

的煤气转供轧钢厂代替重油,在轧钢系统年创效益

1亿元以上。

以上3次合计年效益2.37亿元。另外节省了

准备对煤气管道大修的费用5600万元。同时淘汰

了焙烧工艺,xx了使用煤气带来的人身安全和环

境污染,并改善了工人的作业环境,具有明显的社

会效益。

4结语

(1)该项目对处理贫赤铁矿石采用阶段磨矿、

粗细分选,重一磁一阴离子反浮选新工艺淘汰了传统

落后的焙烧磁选工艺,研制的高效xx选矿新药剂

MZ-21取代了落后的RA-315,试验应用了高效

节能的专利产品Ston型脉动立环强磁机使贫赤铁

矿抛尾脱泥技术有了新的突破;由上述研究成果优

化组合的整体技术在年处理720万t贫赤铁矿的齐

选厂实施后,在不增加磨矿设备,不提高磨矿产品

细度并保持原有规模和选矿回收率略有提高的前提

下,铁精矿品位提高3.63个百分点达到67.14%,

Siq含量降低5.5个百分点达到4.5%,使人炉铁

品位提高2.78个百分点。同时淘汰了焙烧工艺,

使选矿能耗降低49.83%,吨精矿药剂成本降低

24 .89,年综合经济效益2 .37亿元。提前超额全

面完成国家下达的“十五”科技攻关课题对齐大山

选矿厂的考核指标。

(2)研究成果的主要创新点是研究采用优化组

合的高效选矿新工艺、高效xx新药剂和高效节能

新设备,在大幅度提铁降硅的同时明显降低选矿成

本,节能降耗;解决了我国贫赤铁矿提铁降硅的重

大关键技术难题,为我国同类选厂选矿工艺和设备

更新换代起到样板和示范作用。其总体技术和指标

达到国际{lx1}水平。

(3)该研究成果为我国贫赤铁矿高效开发利用

和提升国产铁精矿的国际竞争力提供了技术支撑和

成功范例,具有广阔的推广应用前景。2002年鞍

矿公司投资1.82亿元,将该工艺技术在东鞍山烧

结厂一选车间推广应用,新工艺于2002年11月份

投产,目前精矿品位稳定在64.5%以上,比改造

前提高5个百分点,Siq含量降低6个百分点,

年新增效益6500万元,使东鞍山赤铁矿选矿技术

经过近20年的攻关取得了成功。

 

我公司设计生产的选矿设备主要有:磁选柱,带式过滤机,高梯度磁选机,陶瓷过滤机,盘式过滤机,永磁筒式过滤机,CP型尾矿回收机、CT(S、N、B)系列磁选机、永磁磁力滚筒、小型干选机,河沙干选机,沙矿干选机,高频电磁振网筛、永磁除铁器,永磁打捞器等产品。迈高人一直注重执行“迈高用户满意度”服务质量标准体系,为客户提供免费技术咨询、技术培训、技术讲座等支持,充分保障用户的利益和权力,全方位对产品质量进行跟踪及24小时专线服务,为客户提供矿山设计,选矿工艺等{yl}的售后客户服务。

欢迎登陆公司网站: www.xk51.net

联系人:黄韧

联系电话:0518--82231680   13605123056

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