柴油机泵透平蜗轮失效原因分析及改进措施透平蜗轮失效原因分析及改进措施 ??? 原因分析 ??,;? 蜗轮首次失效原因分析 ??? 1998年6月蜗轮{dy}次失效后,我们在对透平的检查中发现:透平润滑油箱中含有较多的游离水。由于蜗轮蜗杆的传动靠齿面的啮合来实现,其摩擦表面必须建立极压润滑膜,它是润滑油中的极压剂与金属表面反应生成的润滑膜,它具有较高的强度,能承受蜗轮蜗杆啮合产生的载荷。润滑油带水会造成极压剂失活,使啮合表面无法形成润滑膜,导致蜗轮蜗杆表面直接接触,造成表面磨损。由于蜗轮材质为锡青铜(代号ZQSn10-1),其许用接触应力为220MN/m2,而蜗杆材质为合金钢(钢号:35CrMo),其许用接触应力为850MN/m2,蜗轮相对蜗杆较软,所以失效的形式表现为蜗轮轮齿磨损。 ??? 我们对润滑油系统进行了全面分析,{zh1}确认:油系统的水来自透平汽封泄漏蒸汽形成的凝结水。由于透平的保温被密闭性非常好,漏出的部分蒸汽将不可避免地通过轴承油封进入润滑油系统。 ??,;? 针对由于润滑油带水导致蜗轮失效的问题,我们按照透平的随机操作手册要求,,每月取样分析润滑油的含水量,定期从油箱底部排水,并制定了相关的管理制度。 ??? 经过以上的改进措施,E-GT501透平从2000年10月投用,正常运转已达2年以上,至今仍无损坏迹象,为装置的稳定运行提供了有力的保证,该透平每年能平衡中压蒸汽8000余吨,每年可节电15Kw×8000h=120000度,每度按0.6元计算,年可节约7.2万元电费,经济效益非常明显。 ??? 由于透平蜗轮原设计轮齿接触强度无余量,导致其频繁失效,公司通过改变蜗轮材质,并按照要求制定了相关的管理制度,解决了问题。随着我国引进国外设备的增加,根据国情差别对原设计条件进行校核,在备件国产化过程中应该得到重视。透平蜗轮失效问题的解决过程对此有一定的借鉴意义。 |