除从冷箱上述部位-机械知识文摘K _ myzcbzwz7 _ 中金博客
  论文要害词:大型空分装备  泄漏  原因分析  处置
  论文摘要:先容了18000m3/h空分塔冷箱内泄漏的故障经过,剖析了冷箱内泄露和氩体系堵塞的原因,简述了处置办法,{zh1}对空分安装、设计提出了建议。 
  新钢18000m3/h空分是由杭氧供给的空分本体装备,浙江开元安装分司安装,于2003年4月投产,该空分装备采取常温分子筛吸附、增压透平膨胀机、规整填料上塔和全精馏无氢制氩技巧、氧氮产品外紧缩的流程。两年运行进程中,相继呈现冷箱跑冷严重,,冷箱壁多处结霜结冰甚至裂痕,基本温度降落,冷箱压力上升。夏季不得不运行两台膨胀机才干保空分运行的冷量,造成液体量低,产品能耗高级问题,为此2005年7月2日至26日,我公司应用25000m3/h空分投产的机遇对18000m3/h空分进行了扒砂检验。
  1 故障现象
  2004年3月涌现上塔阻力达满量程,对差压变送器校验为正常,,断定阻力计的负管应已断裂。在2004年10月后,相继涌现V 757管路堵塞,V31,V32阀皮套跑冷严重。2005年1月因空分主板式换热器出现严重偏流应用炼钢检验机遇,对空分进行加温解冻。重新开机进进积液的进程中出现冷箱压力逐渐升高,(冷箱下部压力升到1.8KPa),主换热器冷箱顶部安全阀被冲开,其内部的网决裂,大批的珠光砂向外喷出。下部冷箱壁上的皮套、人孔密封处开端泄露冷气,冷箱基本北面外缘结冰。
  由于基础温度降落及冷箱内压力偏高,只有把主塔其他安全阀撬开泄压,随着运行时光的延伸,基本温度不断下降,其中{zd1}是粗氩Ⅱ底部温度达-70℃(正常时为-12℃)。主换热器冷箱及主塔冷箱顶部结满冰,厚度在50mm到80mm之间,2005年1月底主冷箱顶部西面裂开一条长约150mm的裂痕,四楼的液面计电加热器电源箱泄露出大批的冷气,沿边有一条约600mm的裂痕。按当时势态发展,冷箱有可能呈现大面积开裂。只有增添冷箱密封气压力表,监控冷箱内压力,同时依据冷箱不同部位的基础温度和冷箱压力,调剂冷箱各处的开度,把持冷量在冷箱的散布,保证冷气走最长的间隔出冷箱,尽量进步冷气出冷箱温度。
  精氩塔底部液氩返回粗氩Ⅱ底部的管路,每当空分停车后再启动,开启该管路不久后就产生堵塞,2005年3月精氩塔体系管路相继涌现堵塞(重要有贮槽余气回精氩塔管、精氩液面计正管,液氩进液氩等),对精氩馏塔单体加温后,再启动不久仍呈现以上现象。
  进入5月份随环境温度上升,基础温度有所回升,冷箱四周的结冰有些减少,但空分装置的冷量显明不足,不得不靠运行两台膨胀机来保证空分正常运行的冷量,空分产量降落,能耗增添。
  2原因分析
  18000m3/h空分2005年6月停机后,从25000m3/h空分分子筛后引一股干燥的空气对其容器管道进行加温(估量气量为500m3/h),经过一个月的加温,于7月2日开端扒砂检修。在扒砂进程发明珠光砂中有部分比拟湿润,,冷箱顶部珠光砂还有结冰现象。空分塔内管道情形不幻想,有四处Φ18管断裂,多处管道变形厉害,多处支架变形或根部脱焊,尤其是单臂托架和固定支架变形严重,粗氩Ⅱ塔(东面)、上塔(南面)拉杆根部脱焊。依据检验前空分运行状态及扒砂后冷箱底细况剖析,冷箱内泄漏重要原因有:
  3.1珠光砂结冰
  (1)塔内仪表电加热器电源箱镶在冷箱壁上,而下部有很多Φ8左右孔,箱内底部经常积水,水从孔中流进冷箱中;
  (2)部分安装时,阀杆与冷箱阀门孔不对中,很多皮套不能很好密封,水从阀杆中渗透;
  (3)冷箱上人孔盖密封不够,水渗透冷箱中;
  (4)当空分停机后冷箱内无密封气,外界湿空气中水份,除从冷箱上述部位,进入冷箱中,还可能从呼吸筒中吸进冷箱。
  3.2 小于Φ18管道根部焊缝断裂及部分大管变形
  (1)仪表导压管的维护架全体应用∠25的角铁,扒砂发明,超过2m的仪表导压管掩护架变形非常严重,其中上塔阻力负管和AE22剖析管的断裂是因仪表支架变形后压迫致断裂的;
  (2)PV701和PV702两个液氩(氮)平衡器不凝气排放管的根部断裂,重要因管道走向和支架设置存在问题,PV701不凝气排放管有3m而无固定支架或掩护架,PV702顶部不凝气排放管支架与根部有5m多无固定支架或维护架,上述两管均在冷箱的中部穿过,不能蒙受珠光砂的静重而压弯断裂;
  (3)管道变形。管道变形基础散布在冷箱顶部层,其中有产品液氮排放管,粗氩液化器氮气进污氮管,液空平衡器液空进上塔管,粗氩液化器氮侧安全阀导压管变形移位约200~300mm。主要原因(?)2005年元月加温时,全部塔体由冷状况地位上升到常温地位(铝的膨胀系数为0.016mm/m.K),顶部管随塔向上移,可是珠光砂仍处于0℃以下而且结冰,而这些管线不能战胜冰层压力,导致管道变形;(?)由于支架设置不准确所致,托架离管道间隔过大,垂直管支架抱箍过紧,托架的强度不够,支架焊接强度不足。 相关的主题文章:
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