基于变频调速技术的制药设备软胶囊机干燥系统 [ 摘要] 通过对制药设备软胶囊机干燥系统运行分析,指出耗能大、软胶丸畸形、破损严重,导致产品数量、质 量上不去的原因。介绍了变频调速技术在软胶囊干燥机上的运用,通过分析说明其节能效果和经济效益。 关键词 变频调速 制药设备软胶囊机 低温干燥 系统 节能 1制药厂软胶囊系统工艺流程 原装有 3条生产的软胶囊生产线,各条生产线都配备有 1套干燥系统,每套干燥系 统配有 4台干燥机和2台风机,每台干燥机的输入功率为 4 k W,3条生产线的干燥机总输入功率为 4 8 k W。笔者以一条生产线的干燥系统为例,对其技术改造前后的节能效果进行分析说明。 制药设备软胶囊机的生产流水线工艺流程图如图 1 。
配料系统 H 化胶系统 I - H 制丸系统 H 干燥系统 图 1制药设备软胶囊机的生产流水线工艺流程图 软胶囊制丸机工作原理:软胶囊制丸机通过前处理 综合配料,按一定的比例加纯水、固态颗粒医用骨胶、 添加剂、维生素、甘油等,经过 7 0 ~ 8 0 ~低温循环搅拌 化胶,一段时间后对胶液抽真空,待抽净胶液中的气泡 和一定水分后,把胶液放置在明胶桶中静放,将静放一 段时间的胶液经过软胶囊机左右加热明胶盒,然后置主 机滚模进行冷却成固态。固态胶皮再经机头上左右模 具,由喷体将xx注入到胶皮内经瞬间加 热挤压完形封合,制成的成品药丸经输送 机送至干燥系统进行低温干燥。 2软胶囊机干燥系统的不足 从设备的结构方面来看,软胶囊机干 燥系统是按照手动旋转式普通干燥设备进 行设计的,采用的是手动干燥法,通常情 况下,手动干燥法难于达到软胶囊初始定 形的要求。因为干燥机运行过程中速度不 可调,又不能定时翻转,常常出现初始转 速过快,起动冲击力过大,造成对软胶丸冲击,使破碎 率增至2 5 %左右,造成定形阶段定形效果差。 从软胶囊制成定形丸角度考虑,在初始干燥阶段一 要低温,二要低速 ,三要低湿度 。低温要求室温在 1 2 ~ 1 8 ℃之间,湿度通常要控制在 2 5 %~ 3 0 %左右,低 速时在工频以下 2 5 H z左右运行一段时间。对于长城制 药厂所用的航天部生产的制药设备软胶囊机系统,其干燥机只能在一个恒定速度下手动旋转干燥。而对刚完形 的软胶丸,初始阶段前 2 h定形是软胶囊生产成败的关 键。定形好,软胶丸畸形丸、破损丸则少,成品合格 率、产品的质量和数量也就得到了提高。因此具有平滑 调速的干燥系统对制丸过程非常重要。 3采用变频调速技术的软胶囊干燥系统 对于运用了变频调速技术的软胶囊干燥系统,采用 变频调速技术后,电机转速连续可调,可根据实际需要 设定其转速,达到软胶囊制作的成形丸、定形丸逐步干 燥和节能的目的。通常的干燥系统有 2个风机、4台正 反转电机组成的干燥系统。在此系统中,除2台风机始 终工作在 5 0 H z的工频状态外,其余的4台干燥机则分 别各用 1台变频器调速,共用 1台计数器和定时器、1 台P L C,使整套干燥系统都处于可调状态。其控制原理 和主电路图如图 2 。其中 1 ~ 4 K M为干燥机正翻转接触 器,5 ~ 8 K M为反向翻转接触器,并互锁,K F ,K F 为 2 台风机自锁接触器。 图 2软胶囊干燥系统原理图和主电路图 4改造后的软胶囊机干燥系统工作原理 系统的控制部分主要由变频器、P L C、计数器、定 时器、机械联锁接触器和风机 自锁接触器组成。 通过计数器、定时器和 P L C,可使软胶囊干燥系统 的 4台电机工作在变频状态,系统的2台风机则工作在 5 0 H z的工频状态。当软胶囊主机压出的完形软胶丸, 再根据定形丸的实际要求,对干燥机的工频进行调节。 在初始的 2 ~ 4 h为一次干燥,可逐步平滑调速到 2 5 H z
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