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镀硬铬案例分析(1)  镀硬铬案例分析一、溶液原因 问题一:山东某厂配槽第二天,镀件表面镀层上、下差距明显,不一致(镀件直径45厘米,长4050厘米),尤其是靠近下端更为严重,起皮。

解析:


由于是新配槽液,所以拿比重计测量铬酐浓度为170/升,而根据昨天配槽时计算加入的铬酐,浓度应在210/升左右,因此,断定槽液中铬酐浓度上下不一致,即铬酐分布不均匀造成镀件下端镀层起皮(长毛,絮状)。经过上下搅拌槽液,并电解约40分钟,再镀,镀层xx合格。

问题二:镀液使用两年,存在问题:镀层致密性严重下降,而且镀层略显精糙解析:分析槽液,铬酐241.8/升,硫酸6.6/,三价铬5.0/升,铜离子0.9/升,铁离子5.6/升;

A.硫酸含量过量高,沉积速度下降,镀同样的时间,镀层会不如原来的厚,镀层薄会影响镀层致密性下降;


B.在分析槽液过中,我发现镀液中有明显悬浮物,当镀件挂入槽液中,这些悬浮特就会吸附在镀件表面,这样导致镀层粗糙;


C.铁离子含量过高会导致镀液覆盖能力降,镀层呈雾状,有斑点,而且斑点成紫褐色,显然这里的问题,不是铁离子所引起,但是槽液中的铁离子也有些偏高,只是还没有达到铁离子所引起镀层症状的量;


D.三价铬过高,镀层的光亮范围小,溶液的导电能力下降,电阻增大,致使电流不稳定,铬层呈暗黑色,同时铬层也粗糙;本糟液虽然三价铬偏高,但只是对镀层的光洁度有影响,不至于影响到镀层的亮度,及溶液的导电性能;    经过上面分析,引起镀层的问题,显然是有硫酸含量过高以及镀液中的悬浮物所至,因此用碳酸钡将硫酸降至3.0/升,并过滤槽液,镀层问题及可解决。

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