本文来源:中国传动网
摘要:从近年来装置动作的分析来看,微机继电保护装置误动的原因多出在CT二次回路上,因此必须提高CT二次回路的正确性,以确保电网安全运行。
关键词:CT二次回路,故障误动
随着微机保护装置的普遍应用,CT二次回路暴露的问题已成为影响正确动作率的主要原因。近年来,我公司电网发生的保护装置不正确动作中,80%以上是由于CT二次回路的问题引起。由于该回路的缺陷或问题,造成了保护装置拒动或误动,扩大了事故范围,甚至影响了整个变电站或电网继电保护的安全可靠运行。这些事故教训,要求我们必须高度重视CT二次回路,以高度的责任心和规范的工作流程来做好此项工作。下面就近几年CT二次回路引起的保护装置误动进行分析、总结,供继电保护专业人员参考。
1CT二次回路未短接造成主变差动保护动作
2007年,某110kV变电站35kV出线短路引起主变差动保护动作。跳闸后,检修人员发现该主变110kV进线CTA相CT(江苏精科互感器有限公司)漏油严重,打开后发现二次接线端子板上4S3端子部位烧焦,渗油严重。检查为110kV进线CTA相电流互感器二次端子剩余4S绕组处于开路运行状态,应短接4S1、4S3,而现场短接了4S1、4S2,开路运行产生了高电压,致使二次端子板烧焦、渗油,并影响了故障电流传变,造成差动动作。
造成此次事故的原因为厂家由于统一生产设计,110kVCT的每个绕组设置有3个引出端子(4S1、4S2、4S3),其中4S2端子在互感器内部不接线,为空端子,而保护人员在设备安装接线时,未熟悉设备说明书,短接错误,使CT开路运行,造成故障。
2CT二次回路接线错误造成主变差动保护动作
2008年,某110kV变电站10kV出线短路,在试送出线时,引起主变差动保护动作。跳闸后,保护人员检查发现1#主变10kV侧差动保护电流回路与后备保护电流回路接线混淆。
错误接线如图1。
图1
正确接线如图2。
图2
差动保护三侧的极性均是以母线为正,10kV差动的极性端按上述原则应引入2S绕组的(N421)端,实际CT的差动二次配线的极性端误接至3S绕组的B431端,CT接线错误后造成差动与后备绕组串联后流入差动与后备保护回路,造成正常运行时流至差动保护回路中10kVB相电流为零,试送10kV出线时,由于该出线有故障,主变差动保护产生差电流,造成1#主变差动保护误动。
由于1#主变投运送电时10kV部分未带电,所以未测差动10kV侧向量。10kV部分送电以后只带了1条线路,负荷太小,在1#主变差动回路10kV侧只能反映0.02A电流,造成1#主变差动10kV侧向量一直未能测试,使缺陷未能及时发现。
3CT保护绕组的伏安特性差造成主变差动保护动作
2007年,某110kV变电站35kV出线短路,同时主变差动保护动作。故障录波显示35kV出线和差动保护同为A、B相跳闸后,检查一次设备无故障痕迹,初步判断主变差动保护是在区外故障时躲不过不平衡电流而动作。保护人员对主变35KV侧CT进行了伏安特性试验,试验比对了一组备用绕组和现使用的差动绕组,发现使用的差动绕组特性较备用绕组特性很差。故原因为35kV出线故障时,主变35kV差动保护用CT绕组的伏安特性差,产生不平衡电流,造成差动保护动作。
4原因分析
由于微机保护装置的普及,CT二次回路缺陷已成为保护现场工作一项主要,也是重要的内容。以上事故反映了现场工作人员需进一步提高工作责任心和技术素质,必须严格执行《国家电网公司十八项重大反事故措施》的有关工作和技术要求:
“14.9加强继电保护技术监督。在发、输、配电工程初设审查、设备选型、设计、安装、调试、运行维护等阶段,均必须实施继电保护技术监督。应按照依法监督、分级管理、专业归口的原则实行技术监督、报告责任制和目标考核制度。”
“14.5.6所有差动保护(母线、变压器、发电机的纵、横差等)在投入运行前,除测定相回路和差回路外,还必须测量各中性线的不平衡电流、电压,以保证保护装置和二次回路接线的正确性。”
同时,必须制定规范的工作流程,并严格执行,以避免发生由于CT二次回路原因造成的设备或电网事故,甚至引起的电网稳定破坏和大面积停电事故。
5结论
继电保护装置是电力系统的重要组成部分,是保证电网安全稳定运行的重要技术手段,保护工作人员必须严格执行各项保护工作技术要求和反事故措施,确保CT二次回路的正确,保证电力设备和电网安全运行。
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