独山港区企业节能技改为成本“xx”

独山港区企业节能技改为成本xx
   
气温持续走高,又到了一年用电的高峰时期,面对高温验,独山港区的不少企业却信心十足。昨天,记者从独山港区了解到,辖区内不少企业早已在节能降耗上下足了功夫。他们或加大投入对生产设备进行更新、或通过技术创新达到节能降耗的效果、或集思广益鼓励员工共同参与节能降耗等,为企业生产成本xx
美嘉保温容器工业有限公司就是通过关键设备的更新,每年可以为一台注塑机节约将近一半的耗电量。欢迎光临公司官网http://www.contmp.com
  去年,美嘉公司开始安装伺服电机,通过改善注塑机的流量与压力信号,实现软启动和无级调速。截至目前,美嘉公司已完成45台注塑机的节能改装,每年可以为企业节电280万千瓦时。企业有关负责人告诉记者,45台注塑机全部装好伺服电机,总共花费了280万元,平均每台注塑机的节能改装成本超过5万元。
  企业为什么要花大价钱投入技改呢?该负责人给记者算了一笔经济账,他们公司原来注塑车间的用电成本在400万元左右,通过伺服电机的改造,去年节省了179万元,节电率达到45%左右。也就是说,两年多的时间就能把投入的钱从节省的电费中回来。
  鼓励技术创新发展循环经济
  除了在生产设备上加大投入外,一些企业还积极发动员工开展各种技术创新和提出合理化建议,让节能降耗从企业内部起来。浙江晨光电缆股份有限公司行政科长冯高喜告诉记者,去年3月,他们企业组织开展合理化建议收集工作,在短短一周内共收到合理化建议40份。其中,该企业三分厂员工提出,对全公司大部分挤塑机,在产品生产开始或掉换生产规格调校偏心时所产生的外护套料,利用粉碎机粉碎后可以用作内护套生产建议。
  经过调查、摸底和组织技术部门进行分析后,决定在三分厂进行试点。通过试点,这一方法确实起到不错的效果,去年3月份到12月份,仅这一措施,就为企业回收材料60多吨,节约资金50多万元。这些建议不管采纳没采纳,我们都会给员工发放一定的奖金,鼓励员工多提建议。冯高喜说。



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