随着我国引进国外设备的增加,根据国情差别对原设计条件进行校核,在备件国产化过程中应该得到重视。凝液CQB-F氟塑料磁力泵 透平蜗轮失效问
题的解决过程对此有一定的借鉴意义
乙烯装置压缩系统E-GT501透平是凝液CQB-F氟塑料磁力泵 (位号:E-GA501A)的驱动机,它负责将丙烯制冷压缩机透平(位号:E-GBT501)的凝结水及时排出,
以保证机组的正常运行,1998年6月E-GT501透平蜗轮失效,虽经多次维修效果很不理想,新蜗轮的使用寿命很短,最长不超过20小时,导KA系列水环式真空泵
致透平不能正常工作,使另一台电机驱动的凝液CQB-F氟塑料磁力泵 (位号:E-GA501B)一直在没有备用CQB-F氟塑料磁力泵 的条件下单台运行,如果E-GA501BCQB-F氟塑料磁力泵 突然发生故障
,必然会造成丙烯压缩机组停车,对整个乙烯装置的稳定生产造成极大的威胁。我们分析并找到了透平蜗轮失效的根本原因,通过改变了
蜗轮材质,成功地解决了问题。
蜗轮首次失效原因分析
1998年6月蜗轮{dy}次失效后,我们在对透平的检查中发现:透平润滑油箱中含有较多的游离水。由于蜗轮蜗杆的传动靠齿面的啮合来
实现,其摩擦表面必须建立极压润滑膜,它是润滑油中的极压剂与金属表面反应生成的润滑膜,它具有较高的强度,能承受蜗轮蜗杆啮合
产生的载荷。润滑油带水会造成极压剂失活,使啮合表面无法形成润滑膜,导致蜗轮蜗杆表面直接接触,造成表面磨损。由于蜗轮材质为
锡青铜(代号ZQSn10-1),其许用接触应力为220MN/m2,而蜗杆材质为合金钢(钢号:35CrMo),其许用接触应力为850MN/m2,蜗轮相对蜗杆
较软,所以失效的形式表现为蜗轮轮齿磨损。
我们对润滑油系统进行了全面分析,{zh1}确认:油系统的水来自透平汽封泄漏蒸汽形成的凝结水。由于透平的保温被密闭性非常好,
漏出的部分蒸汽将不可避免地通过轴承油封进入润滑油系统。
针对由于润滑油带水导致蜗轮失效的问题,我们按照透平的随机操作手册要求,每月取样分析润滑油的含水量,定期从油箱底部排水
,并制定了相关的管理制度。
经过以上的改进措施,E-GT501透平从2000年10月投用,正常运转已达2年以上,至今仍无损坏迹象,为装置的稳定运行提供了有力的
保证,该透平每年能平衡中压蒸汽8000余吨,每年可节电15Kw×8000h=120000度,每度按0.6元计算,年可节约7.2万元电费,经济效益非
常明显。
由于凝液CQB-F氟塑料磁力泵 透平蜗轮原设计轮齿接触强度无余量,导致其频繁失效,通过改变蜗轮材质,并按照要求制定了相关的管理制度,解决了
问题。
1、压缩空气为动力。
2、是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积CQB-F氟塑料磁力泵 ,其工作原理近似于柱塞CQB-F氟塑料磁力泵 ,由于隔膜CQB-F氟塑料磁力泵 工作原理的特点,因此隔膜CQB-F氟塑料磁力泵 具有以下特点
:
(1)CQB-F氟塑料磁力泵 不会过热:压缩空气作动力,在排气时是一个膨胀吸热的过程,气动 工作时温度是降低的,无有害气体排出。