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我们的车间 3 尾气的回收 浸出车间的自由气体也是影响溶剂消耗的因素之一。根据有关资料介绍,浸出器每加入1t物料时会带入2~2.5kg空气,这时自由气体在排出车间时会带走1kg以上的溶剂,如果直接排放,污染环境,增加安全隐患,溶耗增大。所以室外应设冷凝回收装置回收尾气。 4 湿粕烘干蒸脱 浸出后的湿粕含有35%~45%的溶剂,由于含溶量大,脱溶蒸烘系统负荷大,增加蒸汽消耗。我公司对湿粕刮板机座进行如下改造:①增加了滴干系统,将原刮板机座抬高40~50cm,长度、宽度不变,在中间加一层钢板过滤网,从浸出器出来的湿粕先进行短暂沥干,可以减少一部分溶剂的蒸发;②将原来垂直输送的湿粕刮板改为30°输送,防止筒体堵塞,导致溶剂大量外泄;③在湿粕刮板机座底部向上2m处将刮板中间层改为钢板筛网,对湿粕进行第二次沥干,进一步减少湿粕含溶。湿粕进入烘干机后,必须严格控制料层高度,温度不低于80℃,蒸脱层底板蒸气孔进行均匀喷汽,不能留死角。改造后,减轻了烘干机脱溶的负荷,保证了成品粕的引爆试验合格。 5 减少溶剂的跑、冒、滴、漏 浸出车间各传动部位的轴承受到磨损,以及各阀门、管件、视镜等部位,因密封不好,容易造成溶剂的跑、冒、滴、漏,同时形成安全隐患,特别是夏季生产时,管理人员和操作人员要做到勤看、勤摸、勤闻,发现问题及时处理,只要加强管理,提高操作人员的技能,降低溶耗是xx可能的。