远华混煤对辊破碎机研究方案阿里巴巴w69011781的博客BLOG

 机械种类繁多,破碎方面的有破碎机系列:鄂式破碎机,锤式破碎机等。根据客户细度要求不同细度要求小的有制砂机系列:第三代制砂机,新型制砂机等。选矿设备中的种类也多,我们厂生产的达几十种主要有磁选机,浮选机,分级机等。当然产品的数量虽然多,但是每种机械设备的质量我们都是要求严格的,所以说质量{jd1}是过硬的。如果你要问这些产品哪些你的销售量不错?这个问题就要分时来说了。当然政府的政策干预等原因也都是存在的。没有销售不出去的产品。做机械行业不比小商品销售那么走量。毕竟一台设备的价格远比小商品的数百倍之多。每个行业的销售模式都有不同,当然机械类产品的营销模式也具备它行业的特点。公司在发展之初就要考虑多机械的营运模式,设备卖给谁,市场发展前景,主体市场在哪里等等?这些问题都是我们要事先想到的。

    该台对辊破碎机主要用来破碎筛选后的混煤。鉴于此目的,我们共设计了两套相关方案。
{dy}种方案                          
   对辊破碎机座在铁仓下皮带上,·左右两侧增加溜煤筒,筛上物经过滑槽进入破碎机.该方案为使筛选煤经过二道13mm螺旋筛后,筛下品落进精煤落地煤场,大于13mm筛上品人对铝破碎机。破碎后的煤落到铁仓下皮带上,经过气垫皮带,铁路煤仓皮带装入铁路煤仓(或者经气垫皮带,东煤场落地皮带落到东煤场),该方案的优点:

(1)混煤经过二道螺旋筛后,筛下品可达到75%。

(2)可以在第二部螺旋筛溜煤筒处设计—翻板。需要对筛上品破碎时,可把翻板打到入破碎机位置进行破碎。不需要破碎时,或者在破碎机出现故障时,可以把此翻板打到相反位置,使筛上品直接落到铁仓皮带上。

不足之处:

(1)由于煤楼建造时间较长,楼板掉渣严重,需在楼板上打较大的洞,给安全带来一定隐患.

(2)由于煤楼设备安装较为紧凑,空间相对狭小,溜煤筒倾角均小于45°(实际30左右°),致使筛上品下落不畅,易发生堵塞现象,影响生产,增加工劳动强度。

     第二种方案对辊破碎机座在铁仓下皮带上,筛上物皮带倒转,把筛上物煤装进破碎机。该方案是在东煤楼二楼筛上物皮带机尾处楼板上打一个(600x400)mm的洞(不影响楼板强度),然后,该皮带倒转,使经过二次筛选后的筛上品落到该皮带,然后进入破碎机。同时,在铁仓上皮带机头处加工了—个翻板和—个配套的溜煤筒。在保证外运煤炭质量的前提下,为了多增力9精煤产量,可把翻板打到进到破碎机内直接进行破碎。

其优点为:

(1)增加筛选灵活度。混煤既可以过—道筛子进行破碎,又可以过二道筛子进行破碎,系统操作方便快捷。在保证煤炭质量的前提下,可以多增力口精煤数量.为矿增加经济效益。

(2)溜煤滑槽加工简单,且不易堵塞,维修使用方便。经过上述二个方案的对比,{zh1}优选采用第二个方案。

产生的经济效益及社会效益分析

(1)在确保外运煤炭质量的前提下,使用过一道螺旋筛,筛上物破碎后进入铁路煤仓。每天产量按1000t计算,按筛分效率30%计算,仅过一道筛子就可多选精煤300t,月选精煤9000t。按420元八计算,月产生效益378万元年产生效益378 x 12=4536万元。

(2)降低煤炭外观粒度,减少煤炭质量的不均匀性,增加五矿商品煤信誉度,减少由于外观质量发生的商务纠纷。由于外观粒度超大,由此发生的纠纷每年都要为此损失上万元甚至几十万元。

(3)系统改造后,筛选系统更加灵活,减少了由于设备单线运转发生故嫜时影响生产几率,确保了矿井生产任务的顺利完成。
                             

机械种类繁多,破碎方面的有破碎机系列:鄂式破碎机,锤式破碎机等。根据客户细度要求不同细度要求小的有制砂机系列:第三代制砂机,新型制砂机等。选矿设备中的种类也多,我们厂生产的达几十种主要有磁选机,浮选机,分级机等。当然产品的数量虽然多,但是每种机械设备的质量我们都是要求严格的,所以说质量{jd1}是过硬的。如果你要问这些产品哪些你的销售量不错?这个问题就要分时来说了。当然政府的政策干预等原因也都是存在的。没有销售不出去的产品。做机械行业不比小商品销售那么走量。毕竟一台设备的价格远比小商品的数百倍之多。每个行业的销售模式都有不同,当然机械类产品的营销模式也具备它行业的特点。公司在发展之初就要考虑多机械的营运模式,设备卖给谁,市场发展前景,主体市场在哪里等等?这些问题都是我们要事先想到的。

    该台对辊破碎机主要用来破碎筛选后的混煤。鉴于此目的,我们共设计了两套相关方案。
{dy}种方案                          
   对辊破碎机座在铁仓下皮带上,·左右两侧增加溜煤筒,筛上物经过滑槽进入破碎机.该方案为使筛选煤经过二道13mm螺旋筛后,筛下品落进精煤落地煤场,大于13mm筛上品人对铝破碎机。破碎后的煤落到铁仓下皮带上,经过气垫皮带,铁路煤仓皮带装入铁路煤仓(或者经气垫皮带,东煤场落地皮带落到东煤场),该方案的优点:

(1)混煤经过二道螺旋筛后,筛下品可达到75%。

(2)可以在第二部螺旋筛溜煤筒处设计—翻板。需要对筛上品破碎时,可把翻板打到入破碎机位置进行破碎。不需要破碎时,或者在破碎机出现故障时,可以把此翻板打到相反位置,使筛上品直接落到铁仓皮带上。

不足之处:

(1)由于煤楼建造时间较长,楼板掉渣严重,需在楼板上打较大的洞,给安全带来一定隐患.

(2)由于煤楼设备安装较为紧凑,空间相对狭小,溜煤筒倾角均小于45°(实际30左右°),致使筛上品下落不畅,易发生堵塞现象,影响生产,增加工劳动强度。

     第二种方案对辊破碎机座在铁仓下皮带上,筛上物皮带倒转,把筛上物煤装进破碎机。该方案是在东煤楼二楼筛上物皮带机尾处楼板上打一个(600x400)mm的洞(不影响楼板强度),然后,该皮带倒转,使经过二次筛选后的筛上品落到该皮带,然后进入破碎机。同时,在铁仓上皮带机头处加工了—个翻板和—个配套的溜煤筒。在保证外运煤炭质量的前提下,为了多增力9精煤产量,可把翻板打到进到破碎机内直接进行破碎。

其优点为:

(1)增加筛选灵活度。混煤既可以过—道筛子进行破碎,又可以过二道筛子进行破碎,系统操作方便快捷。在保证煤炭质量的前提下,可以多增力口精煤数量.为矿增加经济效益。

(2)溜煤滑槽加工简单,且不易堵塞,维修使用方便。经过上述二个方案的对比,{zh1}优选采用第二个方案。

产生的经济效益及社会效益分析

(1)在确保外运煤炭质量的前提下,使用过一道螺旋筛,筛上物破碎后进入铁路煤仓。每天产量按1000t计算,按筛分效率30%计算,仅过一道筛子就可多选精煤300t,月选精煤9000t。按420元八计算,月产生效益378万元年产生效益378 x 12=4536万元。

(2)降低煤炭外观粒度,减少煤炭质量的不均匀性,增加五矿商品煤信誉度,减少由于外观质量发生的商务纠纷。由于外观粒度超大,由此发生的纠纷每年都要为此损失上万元甚至几十万元。

(3)系统改造后,筛选系统更加灵活,减少了由于设备单线运转发生故嫜时影响生产几率,确保了矿井生产任务的顺利完成。
                             



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