石横3#高炉开炉实践

石横3#高炉开炉实践

2010-06-03 16:36:57 阅读10 评论0 字号:

 

一、         概述:

石横3#高炉炉容为1080m3 ,建设时采用“PW”串罐式无钟炉顶、陶瓷杯复合炉底、“卡鲁金”式热风炉、干式布袋除尘、“嘉恒”法冲渣、电鼓汽鼓相配合、皮带上料、双出铁场、储铁式主沟并配套TRT发电等技术,于2007822日开炉。

二、高炉主要设备

1、供料系统

上料系统分为两个部分:一个是烧结,球团生产的成品烧结矿和球团矿通过皮带直接运送到高炉槽上料仓,另外是原料场通过汽车受料槽将焦炭、生矿、杂矿等运到槽上料仓。

槽上共有13个料仓,其中4个焦炭仓,2个球团仓,2个块矿仓,4个烧结仓和1个焦丁仓。烧结矿采用环保筛、焦炭、块矿、球团、焦丁均采用双层棒条筛筛分,经中间称量斗称量后,由主皮带运至炉顶。

2、高炉本体冷却

高炉炉体冷却壁冷却采用软水闭路循环,风口小套用高压水冷却。

3、炉前设备

两个铁口均采用全液压开口机、泥炮,摆动流嘴及储铁式主沟。

4、热风炉

三座“卡鲁金”式热风炉,配有烟气预热助燃空气系统,经预热的助燃风温度可达150-200,全烧高炉煤气,拱顶可到1350,废气400,风温{zg}可送到1200

三、开炉准备

1、烘炉

高炉烘炉以前其配套热风炉已用焦炉煤气烘烤完毕,具备送热风的条件,20个风口除2#7#11#16#号未安装导风管外全部安装导风管,铁口安装煤气导出管,并安装炉底热电偶,关小炉体冷却水,关闭炉底冷却水阀门,开出水阀门。

891016风机送冷风,1018开始用热风炉送风,按计划炉202.8小时,烘炉曲线如图1所示:

1

                                                              

 

 

 

 

 

2、试车

2007817日开始联动试车,包括炉前模拟出铁等。试车期间岗位人员像正式生产一样做好记录,发现了许多问题,均一一处理,为高炉开炉生产奠定了良好的基础。

3、试风

本次开炉前对高炉本体及煤气系统试风、打压工作高度重视,共试风三次。试风风压47kp逐步加风、关小直至关闭各个放散阀,逐渐提顶压至200kpa。各岗位人员各负其责,收集各漏风点的情况,后休风处理。

4、试水

试水时首先用工业循环水对高炉、热风炉水系统进行冲洗,对各漏水点进行处理,合格后用软水进行置换,然后做水量平衡。先保证热风炉水量达到工艺标准再调节高炉本体各段冷却壁、炉底、大中套等水量、水压。高炉本体低压供水压力为0.5Mpa左右,水量为250m3/h左右,主要给1415段冷却壁、炉喉钢砖、十字测温、炉顶大方孔供水。风口小套冷却水由高压泵后供给,水压为1.3Mpa水量在400m3/h左右。

高低压水中间用一个蝶阀控制,做到互补。

四、开炉操作

1、装料方式及配料计算

配料计算出的装料主要参数如表1

1

本次开炉采用全焦炭开炉,送风前从南、北两人孔各装入一个探照灯,并在大人孔及炉喉钢砖之间装入一台摄像机。在炉喉钢砖上沿即料线零位西北方向安装自制网格,以从炉内摄象观察装料情况。200装料时送风80~100Kpa,风量为1000~1500m3/min,槽下振筛、主皮带、炉顶受料斗设专人三级检查,防止易燃易爆物品进入炉内。料线到5米后对测试了а、β角的校对,γ角与料流的关系,定点、扇形、多环等布料方式以及а角、料线与布料轨迹的关系。

通过布料测试为开炉后的装料制度调整提供了依据。

2、送风操作

送风前20个风口配置均为φ120*340S=0.226m3,堵1# 3# 5# 8#10#12#14#16#18#风口,高炉于20078221046分送风,1118点火开炉,送风风量1500m3/min,风压为83kpa1138时风温至651时,风口全部着火。1507放风坐料,料线5.45m,1706放风坐料,料线3.31m,逐步赶料线。1800南铁口见渣,1825堵口;1900北铁口见渣,1930堵口。2222出{dy}炉铁,{dy}次渣成分如表2:(铁未取样)

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2335引煤气,顶压20 kpa23421~1019因热风炉通讯故障休风处理。从1400开始逐步重负荷、开风口。28日高炉风量加至1500m3/min,产量至2081.75t高炉顺利达产。

本次开炉为使炉缸均匀、活跃,送风以后采取均匀对开风口方式,防止炉内形成较大死区。

开炉初期操作参数如表3

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开炉初期操作制度如表4:

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五、经验教训:

1、做好开炉前原料供料和铁前准备工作,避免其对高炉带来的不利影响。

2、系统试车,及时排除发现故障,为开炉后设备正常运行打下良好基础。

3、开炉前加强岗位人员学习、培训、制定科学、合理的操作方针。为开炉创造条件。

4、送风上采用间隔堵风。对开风口避免炉内形成较大死区,保证了高炉炉缸工作的均匀活跃。

5、开炉后视炉况顺行及炉温情况,负荷加重速度可以适当加快。

6、注意观察铁口情况,防止使用无水炮泥而引起跑大流事故发生,影响开炉进程,适当改用无水炮泥。

7.对炉前摆动流嘴、粒化渣系统等一些新设备了解不够,影响高炉开炉进程。

随着高炉设备的逐渐好转,逐步提高冶炼强度,9月份全月平均利用系数达到2.15 t/m3·d 10月份为2.70t/m3·d,高炉生产操作逐步迈上了一个新的台阶,此次开炉也为本厂1000m3以上大高炉的开炉操作提供了宝贵的经验。

 

 

 

 

 

武建荣

2007-11-18

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