卷板机侧导板液压系统故障分析及排除

卷板机侧导板液压系统故障分析及排除

2010-06-01 14:58:01 阅读7 评论0 字号:

  操作员将操作手柄选成'侧导板旁通'方式时,侧导板旁通回路投入使用,PLC10控制电磁换向阀1YA失电,伺服阀前后三个液控单向阀关闭,此时操作员操作'侧导板打开'或'侧导板关闭'按钮,通过PLC10使侧导板旁通回路的2YA或3YA得电,控制该侧导板液压缸缩回或伸出,该侧导板的单边导板向外打开或向内关闭,并可停留在任一位置。
操作员将操作手柄选成'侧导板伺服'方式时,主回路投入使用,PLC10控制电磁换向阀1YA得电,伺服阀前后三个液控单向阀打开,主回路投入使用。
调试过程中发现:在电液换向阀10的2YA或3YA得电且冲洗阀16处于交叉位时,冲洗阀16处有持续不断的油流声,搬运切换伺服阀内油流声音加大,且温升加快;在2YA得电伺服缸缩回时油流声音较小,温升较慢,伺服缸缩到位后没有油流声。
(3)侧导板液压系统故障判断 根据上述现象,初步判断为伺服缸无杆腔侧的液控单向阀3打开,且该控制压力不足以打开伺服阀前液控单向阀8。
(4)侧导板液压系统故障分析 该侧导板液压泵站由三台A4VSO250DR型恒压变量泵,二台工作,一台备用,可提供系统压力为14MPA压力0~500L/min的流量。
因液控单向阀8前的压力为该系统压力14MPA,按上述公式可以算出打开液控单向阀8{zd1}控制压力为6.2 MPA,而侧导板液压缸在伸出时负载较小,无杆腔的压力为2mpa左右,按上述公式可以算出打开液控控单向阀3{zd1}控制压力为1.2mpa。
  为了检查电磁换向阀1的T口有无高压,拆除L管单向阀15前的管接头,在电液换向阀10的3YA得电伺服缸伸出时,L口处液压油持续调整喷出来,且伺服缸到位后,喷出的液压油压力增大,而在电液换向阀10的2YA得电伺服缸缩回时,L口处液压油持续不断的喷出来,且伺服缸到位后,液压油不再喷出来。至此可以认为阀块内部孔系相交造成的。重新校核阀块孔系,发现伺服缸无杆腔侧的溢流阀4前孔道A处与电磁换向阀1的回油孔道B处因设计原因造成如图18-22虚线所示相交孔道。
  伺服缸到位后,伺服缸无杆腔的压力因冲洗阀16泄漏维持在3MPA左右;在电液换向阀10的2YA得电时,伺服缸缩回。无杆腔的一部分液压油经单向节流阀11回油箱,另一部分液压油经液控单向阀3及冲洗阀16回油箱。
(5)侧导板液压系统故障处理 在确认阀块孔道相交后,需切断电磁换向阀1的T口与AB之间的连接,如图18-23所示,在单向阀2与阀块之间增加一个过渡阀块,单独将电磁换向阀1的T口引出来,联接到L口,同时堵住阀块上的L口。将过渡块安装且重新配管后,故障现象消失。

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