1
出水带有细小悬浮污泥颗粒
原因:
1.因短流而减少了停留时间,使絮体在沉降前即流出;
2.活性污泥过度曝气;
3.水力超负荷;
4.因操作或水质关系产生针状絮体。
对策:
1.调整出水堰的水平,以防止产生短流;
2.减少水力负荷;
3.投加化学絮凝剂;
4.调节曝气池中运行的工艺,改善污泥的性质。
2
污泥块状上浮
原因:
污泥结块,并长时间堆积导致厌氧产生气泡,从而使污泥上浮
对策:
1.要更经常、频繁地从沉淀池排放污泥;
2.更换损坏的刮泥板;
3.将粘附在二沉池内壁及部件上的污泥用刮板刮去。
3
出水堰脏
原因:
因固体物积累、粘附和(或)藻类长在堰板上。
对策:
1.经常和彻底地擦洗与废水接触的所有表面;
2.先加氯后在擦洗。
4
污泥管道堵塞
原因:
管道中流速低,重物含量高。
对策:
1.疏通沉积的物质;
2.用水、气等反冲堵塞的管线;
3.要更经常地泵送污泥;
4.改进污泥管线。
5
短流
原因:
1.水力超负荷;
2.出水堰不平;
3.设备失去功能;
4.污泥或砾石过多地积累,因此减少了停留时间;
5.风的影响。
对策:
1.减少流量;
2.调整出水堰水平;
3.修理或更换损坏的进泥和刮泥装置;
4.去除沉积的过量固体物;
5.避免风的影响。
6
刮泥机扭力太大
原因:
因刮泥器上承受负荷过高所致。
对策:
1.定期放空水并检查是否有砖、石和松动的零件卡住刮泥板;
2.要及时更换损坏的环子、刮泥板等部件;
3.当二沉池表面结冰时应破冰;
4.减慢刮泥器的转速。
7
二沉池出水溶解氧偏低或偏高
原因:
1.活性污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。
2.吸(刮)泥机工作状况不好,造成二沉池局部污泥不能及时回流,部分污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。
3.水温突然升高,使好氧微生物生理活动耗氧量增加、局部缺氧区厌氧微生物活动加强,最终导致二沉池出水中溶解氧下降。
4.曝气池进水有机负荷偏低或曝气池充氧量偏大。
5.曝气池混合液中毒,微生物无法利用水中溶解氧也有可能造成二沉池出水溶解氧过高。
对策:
1.加大回流污泥量,缩短停留时间。
2.及时修理吸(刮)泥机,使其恢复正常工作状态。
3.设法延长污水在均质调节等预处理设施中的停留时间,充分利用调节池的容积使高温水打循环,或通过加强预曝气促进水分蒸发来降低温度。
4.采取从调节池多调水,提高进水负荷的办法,或采取减少运转风机台数,降低充氧量的办法。
5.查明有毒物质的来源并予以排除。