沈工,你好! 贵公司钾长石矿样收悉,结合矿样分析、实验情况及贵公司生产工艺,关于长石除铁向你汇报一下: 一、矿样分析 粒度:40目筛上物5%以内,负200目24%左右,导致物料离散性差。 物料干燥,流动性尚可。 铁的情况,一种为外加机械铁,粒度大部分在100目以细,甚至负250目;另一种为矿物铁,主要赋存形式为绿泥石、闪石,具弱磁性。 二、试验情况 因物料离散性差及含有较大量的细粉机械铁,要取得较好的除铁效果,必须将物料先分级,然后通过不同的设备来处理,实验结果同样证明了这一点: 1. 通料除铁 工艺为:双筒磁选机(先除机械铁)----高梯度磁选机(除矿物铁),结果为三氧化二铁含量:0.26%,产品收率87%。 2. 分级后除铁 以150目分级,筛上物(占物料的65%左右):辊式磁选机---高梯度磁选机,结果为三氧化二铁含量:0.14%,产品收率82%;筛下物:微粉磁选机---高梯度磁选机,结果为三氧化二铁含量:0.25%,产品收率90%;即综合铁含量为:0.17%,收率为84.8%。 三、关于除铁的方案 1. 通料除铁:只增加除铁设备,工艺相对简单;效果稍差! 2. 分级除铁:主要设备为分机设备和磁选设备,是一个较复杂的的工艺流程,效果好。 四、几个具体问题 1. 我们感觉你们的原矿铁含量不应该是0.2%的铁含量,是否是原矿质量有波动。 2. 建议现有工艺锤破后加一级分机设备,不知你们的原矿是否已经水洗,若未水洗,直接抛掉筛下物(至于粒度视情况定),因为此部分杂质含量太高,若已水洗,此处加分级可以有效的降低对辊产生微粉量,有利于后续的除铁。 3. 对辊的返料,有必要加一级磁选,{zh0}把除铁作为一个工艺来搞,贯穿于破碎工艺中。 4. 以上数据仅为小样实验数据。 |