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几种电镀行业清洁生产技术介绍

三孚新材料    2015/3/12  

清洁生产方案是清洁生产审核的核心,在对电镀企业进行清洁生产审核的过程中,审核师会发现了很多效益非常明显的清洁生产方案,这些方案已经在很多生产车间推广使用,推行的过程中也很乐于被环保和成本意识较强的企业高层所接受。在这里,笔者根据自己的审核经验总结了几个应用得很好的清洁生产方案。

1、某公司电镀镀车间使用无铬封闭剂替代六价铬钝化

前后对比


改善前

改善后

描述

该公司主要为镀镍产品,镀镍后全部采用六价铬钝化,六价铬为重金属有毒物,是相关产品安全法规限用的原料。

使用xx的无铬封闭剂对镀镍后的产品进行封闭处理,该无铬封闭剂使用后,仅在钝化缸增加电笔加温即可完成钝化。经实验室试验稳定后推行到生产线上,产品稳定,品质正常。

优缺点说明

产生铬污染,废水处理难度加大,成本增加,铬酐属于有毒有害原料,在采购和使用中管理成本大,风险高。总体上增加了环境管理的压力。

增加了一定的电费,产生极少的COD,经现行的废水处理工艺进行处理既可达标排放,采用本工艺后取消铬酐的使用。


方案的实施和效益


投资费用

无铬封闭剂的价格和用量与铬酐相差不大,与供应商合作推广,前期投入主要为人员和设备费用,后期为增加电笔和温控装置的改良费用,改良费用总投资4.2万元

环境效益

减少铬酐的使用900kg/年,减少含铬废水的排放2万吨/年,铬酐的使用在全厂范围内被淘汰,大大减轻了环保压力

经济效益

使用时增加了电笔,每年增加电费9万元,减少铬酐的管理成本和废水处理成本12万元/年。综合每年节约成本为3万元,2年内即可收回成本。

2、使用电解剥离替代硝酸脱挂

前后对比


改善前

改善后

描述

使用硝酸浸洗法脱挂,脱挂区酸雾大,需要专门的抽风和废气处理装置

增加一套硝挂缸,增加一台整流机,采用电解的方法脱挂

优缺点说明

1、产生酸雾:对人体(操作工)及大气均有危害作用。

2、安全隐患:操作工操作不当时,会对操作工造成安全危害。

3、长期使用会腐蚀挂具,缩短挂具使用寿命。

4、需用大量水清洗挂具。

(1) 无有毒有害气体的产生。

(2) 无腐蚀,生产工操作时既安全又易学。

(3) 不会腐蚀挂具。

(4) 剥离速度快,可提升效能。

(5) 挂具清洗水量较少。

(6) 消耗量低,节省成本。


方案的实施和效益


投资费用

8万元

环境效益

炸挂房xx了硝酸雾、NOx的产生,改善了作业环境

减少废水的排放1500/年。

经济效益

节省硝挂成本、硝酸雾处理成本2.2万元/年,节省水费和废水处理成本1.5万元/年,合计经济效益3.7万元/年,约2年即可收回成本。

3生物颗粒燃烧炉替换焦炭炉供热能

前后对比


改善前

改善后

描述

电镀线烤炉使用96kW电阻炉,前处理镀液加热用柴油炉烧热水供应,后处理镀液加热用焦炭炉烧热水供应。

采用生物质燃料炉供热,加热热水供应电镀线全部镀液加热和烤炉供热。

优缺点说明

能源使用量大,成本高,焦炭产生少量的废气污染

使用环保生物燃料,该燃料不含S,燃烧不产生SO2基本上不产生有害废气。节约了能源,尾气无需治理。

成本分析

电镀线平均一个月约使用焦炭6吨,6×2300/=13800元,2台水泵加烤炉用电3000kWh×1/ kWh=3000元,使用柴油1×8600/=8600元。合计每月能源成本25400元。

电镀线每月使用生物燃料7.5×1300/=9750元,比之前节省15650元,节省费用60%以上。


方案实施及效益


投资费用

11万元

方案特点

1、本多功能炉体积小,占地面积少,安装方便。

2本热水炉采用新型超导热真空管传热,炉体结构分高、中温及余热交换三个区,所以燃料利用率可高达95%以上,从而达到节能的效果。

环境效益

1节省用电65700kWh/,节省柴油12/年,节省焦炭使用72/

2增加生物质燃料的使用90/年,等效减少综合能耗40.33吨标煤/年,等效减少SO2污染0.97吨,减少CO2排放104.86

经济效益

平均每年节约18.78万元,1年内可收回成本。


在清洁生产审核中我们企业不仅可以学习到同行业中效果明显的清洁生产方案,也认识到自身生产工艺和生产设备的不足,加强了设备维护更新和产品工艺研发的重视,因此,开展清洁生产审核是企业自我提升的一个xx契机。即使没有开展清洁生产审核,笔者也希望这些突出的清洁生产技术在更多电镀企业中应用推广。


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