普通氧化|百镀通五金电镀实业|普通氧化哪里好

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    造成镀银镀锡镀层发花、粗糙及分散能力差的原因:(1)零件处理不干净;(2)电镀时电流密度过大;(3)焦磷酸盐镀铜液有问题;(4)氰hua物镀银镀锡液有问题。现场分析中我们重复进行电按镀操作过程,零件前处理、电镀均严格按照工艺要求进行,仍有故障出现,排除了第yi、第二条原因;零件镀铜后再镀镍,故障消失。分析镀铜、镀银溶液,各成分含量均在工艺规范之内,而且镀铜后零件表面镀层均匀,排除了第三条原因,同时结合镀银镀锡分散能力差的现象,初步认定问题的症结在镀银镀锡液。从镀银镀锡液成分分析显示,其成分含量均在工艺范围内;赫尔槽试验显示:试片整体镀层均匀性差,低电流密度区镀层薄。种种现象表明,此次故障是由杂质污染造成。

    在滚镀光亮镍溶液中,硫酸镍浓度的变化范围较大,低浓度的镀液覆盖能力好,但浓度过低,镀液的稳定性差,pH变化较kuai。高浓度镀液稳定性好,但由于镀件对镀液的带出,镍盐的损失量较大。实践表明,硫酸镍的质量浓度控制在120~150g/L范围比较适宜。

      添加硫酸钾导电盐后,镀镍溶液的导电性能有了明显的提高,采用原高浓度镀镍工艺时,槽电压需控制在12~15V(滚镀镍由于滚桶眼导电面积小,槽电压较高)。低浓度镀镍溶液中硫酸钾的质量浓度为40g/L时,就可以明显提高镀液的导电性,将硫酸钾控制在60g/L左右,就能xx满足镀液导电性能的要求。在生产中,可根据槽电压的变化情况向镀液中补加硫酸钾,也可参镀液的波美度补加硫酸钾。


    在滚镀光亮镍溶液中添加硫酸钾后,槽电压有所降低,在实验室中对镀液做霍尔槽试验发现,试片的光泽度与原来相比有所提高。实验还表明,在电流相同时,电压降低,光剂的消耗量下降。

      氯离子在镀液中一是起阳极活化剂作用,二是提高镀液的导电性能,但氯离子同时又具有增加镀层内应力的副作用。在镀镍溶液中添加硫酸钾后,用氯离子提高镀液的导电性已经不重要了,降低了氯化镍的用量,在车间生产中,将氯化镍的质量浓度控制在45~50g/L。如果遇到镍角的溶解性较差的情况时,可以适当提高氯化镍的浓度。

      采用本工艺后,将pH控制在4.0~4.4的范围内,镀件的颜色较好,如果pH过高,镀层则发黄。为了稳定镀液的pH,尤其是在电镀过程中镀件表面附近镀液的pH,在本工艺中提高了硼酸的用量。

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