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    该结构xx了链传动的固有特一一链传动的多边形效应引起的动载荷,且工作平稳,噪声,使机工作流降低,并减了占地空间。mrcat竞       T18944289345所以其筛孔大的选择要原料塑况及原料中石灰石等杂质况来定。 对其身筛分效果来说,物料越干、细粉越多,其筛分效率将越。 当然,对于筛网面积、角度、振幅、频率及强振频率都有关系。 该生产线设备已选定,我们要调整其他设备运行工况来达到频振动筛的使用要求。取消细碎锤式破碎机中大间隙篦子板的使用。 综合考虑单台设备易损件的成本与整个生产系统稳定的关系。 因其破碎后大部分物料返回,我们要避免系统中细的物料过多造成细碎锤式破碎机出工不出力。所以其筛孔大的选择要原料塑况及原料中石灰石等杂质况来定。 对其身筛分效果来说,物料越干、细粉越多,其筛分效率将越。 当然,对于筛网面积、角度、振幅、频率及强振频率都有关系。 该生产线设备已选定,我们要调整其他设备运行工况来达到频振动筛的使用要求。缺点是NZD250减速机正好在圆盘的下面,只有lm的空间,给维护、检修带来一些不便。3改进方案的设计计算3.1联轴备类型的选择选择HL型弹联轴器。(1)因为我港许多设备采用同类型的联轴器,这样选取便于通用。?(2)因为这种联轴器结构简单,制造容易,更换方便动载荷大,使蜗杆振动过大,蜗轮副磨损加大,寿降低。经分析,链传动存在许多弊端,不适合于圆盘驭动装置,故急待对链传动进行改进。2改进方案.因传动比为1:1,可xx取消链传动,改用弹柱销联轴器联结减速器与蜗杆。柱销耐磨较好。3.2甚本参数的计算图(1)传动轴扭矩(NZD25O伸出轴扭矩)TN=90kw? n=148or/min ?i=3.158T=9550? ??N/(n/i)=1834(N.m)Tt=KT=2.3X1834一4218.2(N·m)式中K—工况系数,取2.3(2)联轴器型号的确定减速机伸出轴径为100mm,蜗杆轴径为100mm由手册查得,选HL7型,Tn=6300N。m>Tc=4218·ZN·m,许用转速〔n」~2240r/min>n=1480/3.158二468.65r/min,故满足要求。该结构xx了链传动的固有特一一链传动的多边形效应引起的动载荷,且工作平稳,噪声,使机工作流降低,并减了占地空间。

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